6月份精细化管理工作继续从成本精细化、工作环节精细化、现场管理精细化三个方面进行,同时增加了质量管理精细化,主要从质量控制对象、质量标准、控制措施等方面进行过程质量控制,保证产品质量。
一、成本精细化管理方面取得的成绩与不足之处
1、取得成绩:1--6月份累计完成生产任务_______,完成计划任务的99.81%,实际单条生产成本为0.51元,部门核定单条成本为0.9312元,节约单条成本为0.0361元,累计节约成本为709801.73元。
成绩的取得主要从(1)通过调整原料配比和工艺参数,单条降低聚丙烯0.14g、涂膜料1.43g,增加母料1.13g、外购再生料1.g,虽然半成品的单条克重在原来的基础上增加了1.2g,但是总体生产成本下降。(2)利用师带徒、一对一的培训方式,让新员工在短时间内的操作技能得到进一步提高,加强对班组出成率、废品率的控制与考核。(3)部门对新老员工进行蒙西企业文化、各项规章制度的多次培训,增强员工的认同感和责任心,大多数员工坚守自己的工作岗位,辛辛苦苦奋战在一线。(4)综合质检室通过对纯净水房管理,每月节约纯净水14吨。(5)部门三项费用均控制在指标内。
2、不足之处:从前半年成本控制分析表中看出,生产任务欠产37902条,电量超耗1278度,修理费超标。
原因分析:(1)人员流失严重,辞职与调岗人员较多,补充进来的新员工岗位技能较低,生产过程中产生的废品较多,部分指标严重超出部门的核定指标。造成设备的启停机频繁,不能满负荷生产,产生电量超耗。(2)圆织业主的严重缺人是造成任务欠产,废品率升高的又一主要原因。(3)修理费超标主要是年初对拉丝工序旧线收卷机易损件全部更换,超标部分争取在后半年中得到控制。
二、工作环节精细化取得成绩与不足之处。
1、取得成绩:(1)通过1—6月份各工序岗位责任书的考核评分,进一步对考核指标的细化、量化,使得考核指标合理性、标准化、可操作性强。(2)每周二召开生产调度会议,针对会议或班长所提出的问题(包括设备上的、管理上的)必须在本周内解决。如果解决不了的,必须以书面形式递交给设备助工存档,计划下次停机检修时一并解决。(3)部门对1----5月份合理化建议提出人进行奖励,根据建议价值的程度分别进行物质奖励和精神奖励,以光荣榜的形式装贴到宣传栏中供大家学习,此举动大大促进了员工对创新型工作的积极性,既提高了工作效率,又为公司节能减排方面作出一定的贡献。6月份提出一项有价值的合理化建议,详细内容附后。
2、不足之处:(1)班长在岗位责任书中的工作总结不够详细,总结内容质量较差。(2)班长对使用设备存在的缺陷不能够提出改进的合理化建议,在创新管理方面提出的建议也较少。(3)对班组运行中出现的问题跟踪不到位,与班长沟通相对较少。(4)因生产各工序废品增加,质量检验工作量增加,质量控制难度增大,需进一步提高员
工的质量意识,加强对质检员的日常管理,保证质量检验的有效性。
三、现场精细化管理取得的成绩与不足之处。
1、取得成绩:通过每周两次的安全卫生大检查,对生产现场的安全状况、消防器材的完好情况,工作场所的卫生等方面均有明显的改善。
2、不足之处:对现场管理中的考核制度执行得不具体,我们应该对发现的问题及时与班长等一线员工沟通,加以改进,对屡教不改的再执行制度考核。
四、各室、工序班组各项评比得分:1、生产各工序通过绩效(岗位责任书)评比选出先进班组如下:(1)拉丝工序:李_班
(2)覆膜工序:李平班
(3)印切工序:赵XX
2、6月份保全工实行岗位责任书评分,通过生产技术室、工程师、设备管理员的综合评价选出一名工作业绩突出的员工:燕龙
因造粒工序只有一名员工,未进行考核评比。
3、综合质检室通过每月的岗位责任书和业绩追踪档案,评选出业绩较突出质检员一名:白_。
附:6月份合理化建议:自制覆膜摇臂吊车创新项目的合理化建议。
实施措施:由原来人工上筒管改为摇臂吊车上筒管。
经济效益测算:根据部门工程师提供的图纸,通过几家机加工厂家对
覆膜摇臂吊车调价为98元,后因价位太高,经工程师带头自制覆膜摇臂吊车,关键部位让机加工制作,材料费等各种费用共计19元,为部门节约79元。
技改创新实施效果:解决了覆膜收卷部位上下管的困难,大大减轻了员工的劳动强度,更加保障员工的人身安全,体现了部门对员工的人性化管理。
实施时间:20__年6月15日------6月17日
建议提出人:冯连营具体实施人:六位保全工
质量精细化管理成本指标控制分析
综合质检室
20__年8月2日
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