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制造分厂年年终总结
2024-06-26 15:16:03 责编:小OO
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制造分厂年年终总结

制造分厂二00七年年终总结

2007年度,制造分厂在公司经理部的正确领导下,在广大员工的共同努力下,以“提高运行质量,促进效益增长”为抓手,扎实、有效地推进各项工作,较好完成了公司下达的生产任务,取得了明显成绩:全年共生产熟料万吨,完成计划的%,窑综合运转率%,全年四条窑共实现6个100%单月运转率,其中二号窑连续运转达到84天;四号窑综合技术指标保持集团同类窑型领先水平,其中熟料工序电耗连续三个月刷新历史纪录。回顾即将过去的一年,分厂工作有许多值得总结的地方,为积累经验,找出不足,更好地开展08年工作,现对07年分厂主要工作总结如下:

一、07年分厂主要工作;

1、全力以赴,抓好余热发电工作;

余热发电项目,是公司07年工作重点,也是分厂07工作亮点,在公司统一组织和安排下,分厂全体员工全力以赴,积极主动地做好各项准备工作,确保了一、二期发电项目顺利并网,创造了良好的经济和社会效益。一期发电运行初期,由于对新项目认识不够,窑、磨运行质量出现下滑,熟料能耗严重超标,针对这一情况,分厂及时调整了工作思路,从多方面入手解决系统出现的问题:一是组织窑、磨、发电技术人员进行研讨,制定窑、磨、发电一体化操作方案,

探索大系统操作思路,增强操作协调性,提高操作适应性;二抓好现场隐患整改,PHB、PHJ回灰拉链机能力不足,对发电和窑系统稳定运行产生一定不利影响,分厂机械人员根据实际情况,通过改变分格轮转速,更换链条加大链板尺寸,提高回灰输送能力,同时对PH振打装置进行技改,保证回灰均匀性,从而彻底解决了生产难题;为保证二号机组发电成功,分厂认真总结一期发电试生产经验,充分做好人员培训、现场整改、操作研讨、生产组织等各项准备工作,避免了重复性问题的出现,增强了发电运行管理能力,实现了效益增长。

2、积极探索,优化劣质煤使用效果;

受能源市场影响,07年公司原煤质量总体较差,部分原煤灰份高,热值低,水份大,窑煅烧困难,从而带来系统结皮严重,篦冷机频繁堆“雪人”,耐火材料使用周期短,熟料煤耗高等一系列问题。为保证系统运行和熟料质量的稳定,分厂定期组织操作员和质控人员进行研讨,根据原煤特性制定合理的配料和煅煤方案,并通过对一、二期预热器撒料板的优化调整和喂煤系统的小改小革,改善了系统通风阻力与分解炉燃烧状况,提高了操作稳定性。在原煤质量差,煤磨能力不足的情况下,分厂改变了过去放松煤粉质量,提高煤磨产量的做法,严格控制煤粉细度、水份,必要时大窑减产运行,从而避免了煤粉质量差对窑况、耐火材料和熟料

质量的影响,同时利用万吨线两台煤磨的优势,在窑头使用优质煤,窑尾使用劣质煤,优化了优、劣质煤搭配使用效果,也为今后劣质煤煅烧积累了一定经验。

3、技术支撑,提高专业保障能力;

电仪工段根据四级点检制度要求,制定各级分散点检分管区域,落实责任人,每月由设备管理员牵头采取集中分析的管理模式,对在线运行设备实施跟踪监控,定期组织技术人员及班组骨干对近期出现疑难进行分析研讨,梳理巡检和点检中存在的问题,制定出重点隐患设备专检表,以便在运行中重点监控,使设备受控运行,从而形成设备基础管理的闭环。同时积极开展磨机预检预修和窑计划检修,分管技术员根据点、巡检发现的问题及设备维护周期合理安排检修计划,并在检修过程中指导班组作业,抓实检修效率与质量。机修工段利用设备管理制度,通过现场设备检查及专查手段,结合现场工艺巡检所发现的问题,对隐患设备制定合理的监控预检方案。上半年一二期三台原料磨由于喷口环磨损严重,影响磨机产能发挥,均化库料位一直偏低,不能有效地进行预检修,设备故障不断,形成恶性循环,工段组织技术人员进行研讨,对一二期三台原料磨喷口环进行整体更换,并在喷口环导风锥上安装了可拆卸的耐磨板,有效地保证了喷口环的间隙,磨机产能得到了充分的发挥,确保了均化库高料位。随着维修技术的逐步提高,07年,机修工段承担

了数个检修大项目,如:煤磨磨辊总成及磨盘衬板更换,三台ATO_-50原料磨辊皮及磨盘衬板更换和磨辊空气密封环更换。MLS3626原料磨辊皮衬板及主减速机的解体大修,一二期窑头排风机叶轮及进风口更换,506风机变频改造、2701减速机整体更换等,既减少了外委维修,降低了维修成本,又锻炼了维修队伍。

4、小改小革,解决制约生产难题;

通过小改小革来解决生产难题是07年分厂另一个工作重点。二、三季度的大型主机设备现场油站频繁跳停,严重影响系统运行质量,经电仪技术人员分析,确定为现场控制箱的PLC程序工作不稳定引起,且停机后详细故障信息DCS系统不能有效监控,给故障处理带来许多不必要的麻烦,二期发电接口检修时将4618现场油站改至DCS控制,使问题得到彻底解决;4604电收尘高压整流变压器因设计缺陷,曾两次因变压器充油瓷瓶瓷压盖开裂导致变压器油泄漏,威胁到电收尘的安全运行,分厂多次召开电收尘改造专题会,最后确定技改方案,将瓷压盖更换为合金压盖,以增加其机械强度,同时对变压器实施移位改造,将充油瓷瓶位臵从保温箱移出,避免漏油进入电收尘内部,消除了安全隐患;机修工段针对制约生产难题,充分发挥广大员工的聪明才智,成功进行了数十项技术改造,其中4308分格轮用废旧皮带代替刀片,不但有效解决了重复性故障,每年还可节约直接成本21万元,这项改造已在集团内进行推广,产生了巨大经效益。此外,原料磨张紧站液压缸密封改造,一二期石灰

石取料机料耙支撑轮及导链槽改造,液压挡轮增加氮气囊改造,煤磨三道锁风阀增加截止阀,行车抓斗钢丝绳脱槽改造,一二期圆取刮板减速机三级齿改造等项目的成功实施,确保了生产线的安全、高效、稳定运行;

5、齐抓共管,实现安全文明生产;

安全管理无小事。分厂以员工对安全规章制度的熟知程度、班组班前会与工段安全活动的开展状况、员工安全操作技能为抓手,将安全工作真正落到实处,同时加大现场作业规范、环境安全隐患、设备安全隐患的检查力度,积极营造安全、文明的生产作业环境。环保管理上,分厂坚持“节能减排”的方针,对收尘设备不断进行技改,解决瓶颈问题,确保分厂35台袋收尘10台电收尘正常运行并达标排放,顺利通过了国家、省、市县多方面的环保验收。为改善现场作业环境,分厂一方面将绿化区域分片到工段和责任人,从草皮、林木的培植、养护、杀虫等环节进行检查和评比,提高植被存活率,一方面加大设备“跑、冒、滴、漏”的治理,杜绝废油废水的异常排放,净化现场环境。

二、工作中的不足;

1、耐为材料管理、维护不受控,全年四条窑因耐火材料检修8次,万吨线于五月份和十月份发生掉砖事故,影响了大窑运行质量;

2、专业互动性不强,机电重复性故障较多,大窑运行周期短,未能达到连续运转60天的计划指标;

3、配品配件消耗较高,尤其是磨机辊皮、衬板等耐磨件和内筒挂片、篦板等耐热件消耗量大,影响了降本增效;

4、安全工作还存在着薄弱环节,部分员工安全意识不强,安全防范措施不到位,07年,分厂共发生两起未遂事故和两起轻伤事故,虽未造成直接经济损失,仍值得我们认真反思;

三、08年工作打算;

1、以指标分解为手段,抓好过程控制,提高生产保障能力,通过对指标的层层分解落实,责任到岗到人,挂钩考核奖罚,做到人人有指标,人人关心指标,针对异常情况及时分析研讨,制定解决措施,确保完成公司、下达的生产任务;

2、持继开展小改小革活动,注重解决生产瓶颈问题,优化系统运行状况,提高大窑运转周期,控制各种消耗指标,实现进一步降本增效。

3、注重后备人才培养工作,按照企业对人才的需求,将一批工作出色,技能过硬的,岗们责任心强的优秀员工培养成基层管理和技术骨干,为公司的发展注入新的活力,同时,继续实行岗位竞聘,淘汰部分不合格岗位人员,提高员工工作责任心和专业技能;

4、坚持不懈的抓好安全、环保工作,落实安全、环保责任制,在安全工作上注重培训与教育,落实防范措施,杜

绝“三违”现象,在环保工作上,重点做好在线检测的数据分析,根据分析结果及时调整操作思路,保证废气达标排发,营造良好的生产作业环境。

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