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10%灰土试验段总结报告
2025-09-26 11:07:37 责编:小OO
文档
飞达路K0+280~K0+520

10%石灰土试验段试验总结报告

一、概况

我施工方按照设计要求在完成路基原地面开挖处理、分层回填至路床顶后,将全面开始10%石灰土结构层填筑。为规范整个10%石灰土底基层填筑的施工方法和工艺,保证填筑质量,我方于2011年9月7日至2011年9月10日在飞达路K0+280~K0+520段进行了16cm厚10%石灰土底基层填筑试验段现场试验,取得了控制灰剂量及含水量、采用设备的组合及压实遍数等技术参数,用于指导以后10%石灰土底基层填筑的施工。

二、试验段的施工组织

1.施工人员组成

现场设总负责1名、技术负责1名、质检人员2名、测量人员2名、试验人员2名、民工15人。

2.施工机械的配备情况

推土机:T140推土机1台 

平地机:DY160平地机1台 

压路机:Y20振动压路机1台、18T三轮光面压路机1台 

路拌机:WBC21型路拌机1台

自卸汽车:10t自卸车6辆 

洒水车:1辆

五铧犁:1辆 

旋耕耙:1辆 

3.检测工具

灌砂桶、标准砂、电子天平、皿盒、石灰滴定仪器设备一套、水准仪等。

4.试验参数

(1)灰剂量不小于10%。

(2)松铺厚度不大于21cm。

(3)压实度达到95%以上。

5.填料的土工试验

根据击实标准试验,最大干密度1.74g/m3、最佳含水量16.2%的10%石灰土用于该路段施工。

三、技术要求:

项次检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率
1压实度(%)≥95每1000㎡每压实层抽查1点,灌砂法或环刀法
2中线偏位(mm)≤20每100m1点,用全站仪测量

3平整度(mm)≤15每20m3点用3m直尺和塞尺连续量两尺,取最大值

4纵断高程(mm)±20每20m1点,用水准仪测量

5宽度(mm)不小于设计值+B每40m1点,用钢尺量测

6厚度(mm)±10每1000㎡1点,用钢尺量
7横坡±0.3%且不反坡每20m6点,用水准仪测量

8强度(MPa)>0.7每2000㎡抽检1组(6块)
四、确定施工工艺

1.施工准备

(1)下承层准备:下承层通过整平碾压,其压实度、横坡、纵坡等各项指标均达到要求并通过报验合格。

(2)测量放线:由测量人员在已验收合格的下承层路基上每10m一个断面测放出中桩边桩,用石灰撒出中线、边线,并在路基外定出控制桩(每个断面在线路两侧各布置1根)用作压实度检测及标高测量控制点。

(3)试验:严格控制进场石灰原材质量,施工前对石灰进行了钙、镁含量检测。试验结果表明,生石灰的钙镁含量达到二级,符合规范要求。

2.试验过程

(1)在路床顶面划好4×4m方格,每格上土3.36m3,控制松铺厚度不大于21cm。推土机粗平,平地机精平,检测含水量为21.8%。压路机静压一遍,保证素土顶面平整光滑,以利于石灰摊铺均匀。

(2)摊铺白灰:打好方格(3m×3m)后,每个方格上白灰144Kg,平地机将石灰大致刮匀,人工洒布均匀。

(3)拌合、检测:路拌机往返两次拌和,速度控制在8m/min以内,确保拌合均匀、无素土夹层;拌和深度原则上为略破坏(约1cm左右,不可过多)下承层的表面;设专人跟随拌和机随时挖坑检查拌合深度,拌和完毕随机检测结合料的均匀性,当土颗粒大于2cm时,增加拌和遍数。进行石灰剂量检测为10.5%;进行含水量检测,为18.5%;测出各测点标高,对比填前标高,计算出其松铺厚度为25cm。

(4)碾压、检测:平地机将底基层顶面精平,确保压路机碾压均匀。采用Y20振动压路机压实,最快速度控制在在4Km/h以内,为保证横坡、平整度压路机应错1/2轮宽碾压,直至不见压路机轮迹印为止。第一遍静压,第二遍弱振,第三遍强振,压实度为91.0%,第四遍强振,压实度为93.2%,第五遍强振,压实度为94.3%,有三个点压实度不够,第六遍强振,各测点压实度全部满足设计要求。最后用18T三轮光面压路机一档压两遍将路基表面收光,碾压结束。测出各测点压实后标高,对比填前标高,计算出其压实厚度为19cm、松铺系数为1.19。自加石灰到碾压结束共耗时2.3h。

(5)养生与交通管制

为了保证石灰土的强度,石灰土施工完毕后洒水养生,养生期间保持一定的湿度,不应过湿或忽干忽湿,注意避免因干湿不均匀引起石灰土起皮,养生期不宜少于5d。每次洒水后,应用小吨位压路机将表层压实。

养生期间应封闭交通,禁止重型卡车通行。

三、试验结论

1.含水量的控制:

根据实验击实标准,最佳含水量为16.2%,施工时,由于石灰化学反应消耗水分,加石灰后应控制在19%左右。

2.灰剂量的控制:

灰剂量为10.5%,满足设计要求。

3.在灰剂量、含水量、压实机械确定的状态下,共碾压8遍:静压1遍、弱振1遍、强振4遍、收光2遍,压实度达到95%以上。

4.在灰剂量、含水量、压实机械确定的状态下,松铺厚度为21cm,压实度达到95%以上时:压实厚度19cm,松铺系数1.19。

5.在灰剂量、含水量、压实机械确定的状态下:

控制松铺厚度21cm一层,灰剂量10.5%,含水量19%,采取正确的压实方法,碾压后各项指标均能满足设计要求。

四、拟采用技术参数

试验段施工在监理工程师旁站下完成,由我方与监理工程师共同对石灰改善土的各项技术指标进行了检测,检测结果都符合规范及设计要求。通过试验段施工,我方与监理方共同总结了如下结论,以便指导今后大面积石灰改善土施工。

(1)松铺厚度21cm,压实厚度19cm,松铺系数1.19。

(2)石灰剂量10%~11%。

(3)由于石灰的化学反应消耗水分,掺加石灰后应控制含水量在19~20%左右。

(4)碾压(Y20型压路机)

碾压8遍:静压1遍、弱振1遍、强振4遍、收光2遍,压实度达到95%以上。压路机的行走最大速度不超过4km/h,轮迹每次重叠1/2轮宽,以不见压路机轮迹印为准。

(5)最佳施工组合

1)工作面:每公里一个工作面为宜。

2)人员:每个工作面设组长1名、技术员1名、质检员1名、试验员1名、测量员1名、施工人员20人为宜。

3)最佳机械组合:T140推土机一台,DY160平地机一台,Y20振动压路机一台,18T三轮光面压路机一台,WBC21型路拌机一台,洒水车一辆,五铧犁一辆,旋耕耙一辆,10t自卸车六辆。

(6)施工组织

应集中人员、机械进行作业,派专人跟随拌和机,随时检测拌合深度,从而保证改善土的厚度及石灰的剂量。尤其是掺加石灰拌和后,试验人员迅速进行含水量、灰剂量试验,含水量不足应立即洒水,各个参数合格后立即用压路机进行碾压,确保自掺加石灰至碾压结束时间控制在2小时以内。

(7)在上层填料施工前,封闭已施工石灰土底基层,严禁一切车辆驶入;在上层填料施工时,由便道侧上料施工,严禁车辆直接碾压已板结的石灰土底基层。

(8)各种试验数据见附表。下载本文

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