4%水泥改良土试验段总结报告
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中国水电建设集团路桥工程有限公司中牟项目总承包部
年 月 日
4%水泥改良土试验段总结报告
为取得指导水泥改良土全面施工的相关数据,确定标准施工工艺,我处于2014年7月13日在东风路K1+100~K1+250段,机动车道右半幅完成了15cm厚4%水泥改良土的施工作业。
水泥改良土填料选用道路沿线路槽开挖的可利用土方,水泥改良土的最大干密度1.76g/cm3,最佳含水率12.2%。长度150m、半幅宽8.3m、面积1245m2。通过试验段施工来确定水泥改良土所用的材料、松铺系数、施工工艺进行验证及归纳总结,形成了标准的施工方法用以指导全线的施工,现将其施工过程及检测结果总结上报。
一、施工情况简介
总体施工方案:本次试验段为15cm厚水泥改良土铺筑施工150m;采用1台装载机倒运水泥,1台路拌机进行混合料拌和,人工配合平地机整平,一台25吨振动压路机压实,一台25吨胶轮压路机收面。
我处在试验段施工前完成了所有试验段所需资料的编制及批复工作;所用原材料均按规定频率进行了自检,监理进行了抽检,并以《建筑材料申报单》上报并已完成批复工作,开工前所需的所有准备工作及相关程序均有完善,具备试验段开工条件。
按总监办批准的试验段施工技术方案,项目经理部组织实施了试验段的施工。整个试验段施工过程组织有序,各工序衔接正常,机械设备配备合理,人员分工明确并能够各尽其责,改良土成型外观较好,几何尺寸及内在指标均符合规范要求。
二、施工组织
为保证水泥改良土试验段施工顺利完成,施工前召开了技术交底会,出席人员有项目经理、总工、生产经理、各施工队队长和技术主管,以及各施工工区负责人;并在人员安排,机具设备等方面均做了充足的准备。
三、人员、机械、材料情况
1、主要施工人员
| 职务 | 工作范围 | 人数 | 备注 |
| 生产经理 | 总协调 | 1 | |
| 班组长 | 现场平整、碾压质量控制 | 2 | |
| 技术人员 | 测量放样、松铺系数测定 | 2 | |
| 试验人员 | 现场检测工作 | 1 | |
| 试验人员 | 灰剂量检测 | 1 | |
| 路拌机手 | 灰土拌和 | 1 | |
| 装载机手 | 装载机操作 | 1 | |
| 汽车司机 | 土方运输 | 4 | |
| 压路机手 | 改良土碾压 | 3 | |
| 现场辅工 | 整平、碾压辅助 | 15 |
| 设备名称 | 型号 | 功率或吨位 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 路拌机 | 徐建 | 18kw | 台 | 1 | |
| 装载机 | 徐工 | ZL50 | 台 | 1 | |
| 小型压路机 | XG6021D | 2t | 台 | 1 | |
| 振动压路机 | YZ20 | 25t | 台 | 2 | |
| 胶轮压路机 | TS650C | 25t | 台 | 1 | |
| 平地机 | 小松 | 160 | 台 | 1 | |
| 洒水车 | 8t | 台 | 2 |
(1) 压实度在工地试验室采用灌砂法,试验规程采用《公路土工试验规程》T0111-93灌砂法。
(2) 灰剂量试验规程采用《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》T0809-94EDTA滴定法,水泥用量在现场采用划方格查袋法控制。
(3)含水量采用酒精法试验,试验规程采用《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》T0803-94酒精法试验。
(4)击实试验,试验规程采用《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》T0804-94击实试验。
四、试验过程
根据天气情况,我们在2014年7月13日进行了K1+100~K1+250段4%水泥改良土施工,现将试验段施工情况分述如下:
1、施工方法:采用路拌法施工。
2、现场施工流程
路槽开挖→测量放样→洒水焖土→素土整平→(洒水)撒布水泥→拌和→稳压→精平→碾压→养生
3、施工准备工作:
(1)对路槽全面验收,检查内容包括高程、中线偏位、宽度、横坡和平整度等。
(2)施工原材料报验。水泥采用普通硅酸盐水泥,采用终凝时间较长标号为42.5级的水泥。
(3)施工放样:在路槽底恢复中线,进行水平测量,每20m用指示桩标出水泥土边缘的标高。
4、摊铺水泥:
根据最大干密度算出试验段水泥需13.1t,计算公式:150m×8.3m×0.15m×1.76g/cm3×4%=13.1t。现场铺水泥前用白灰打出方格,方格尺寸为8.3m(宽)×10m长,每方格所需17.5包水泥。由载重车运至施工现场,水泥的摊铺用人工进行。
5、拌和:
采用稳定土路拌机进行拌和,拌和深度以打入下承层1cm为限,以加强上下层粘结,确保拌和层底部无夹层和不均的死角。设专人跟随拌和机,每20米一个断面,分左中右挖坑检查三处,随时检查并调整拌和深度并配合拌和机操作员调整拌和深度。拌和横向搭接30cm。拌和2遍,在进行最后一遍拌和以前,保证色泽一致,翻拌均匀。混合料拌和完成后,混合料表面色泽一致,无灰条和花面现象。拌和均匀后稳压自检总的松铺厚度为:17cm、17.5cm、17.5cm、17cm;水泥剂量为4.2%、4.9%、4.4%、4.5%,报试验监理工程师检验。自检其含水量为13.6%、13.7%、13.5%、14%。
6、平地机整型:
平地机初平后,用振动压路机快速稳压2遍,时速为2.0km/h。每10米一断面挂线检查标高,然后人工挂线指挥平地机精平3遍。人工挖坑检查厚度控制在17cm,并标识作为虚铺系数测量点。
7、碾压:
平整完毕后,开始碾压。此时测得混合料含水量为13%、13.2%、12.4%、12.7%,发现表面干燥用洒水车将表面洒湿,待不粘轮后用压路机静压1遍,时速2.0km/h~3.0km/h,振动压路机弱振2遍、强振2遍,重叠1/2轮宽,时速3.0km/h。
碾压时,试验人员对压实度现场跟踪,碾压遍数与压实度的关系见下表。
碾压遍数与压实度的增长关系表
| 碾压机具 | YZ20弱振 | YZ20弱振 | YZ20强振 | YZ20强振 |
| 遍数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| K1+120右4m | 84.5 | 92.2 | 94.3 | 96.2 |
| K1+160右3m | 86.2 | 91.5 | 94.4 | 96.5 |
| K1+200右2m | 85.1 | 91.4 | 94.7 | 96.7 |
| K1+240右5m | 83.4 | 92.4 | 95.2 | 96.2 |
| 平均 | 84.8 | 91.9 | 94.7 | 96.4 |
根据各检测点标高,计算确定虚铺系数为1.133。
层厚检测点观测成果表
| 点编号 | K1+120 | +160 | +200 | +240 | 平均值 |
| 整平后高程(m) | 78.611 | 78.591 | 78.562 | 78.512 | |
| 终压后高程(m) | 78.591 | 78.566 | 78.537 | 78.492 | |
| 虚铺厚度(m) | 0.17 | 0.175 | 0.175 | 0.17 | 0.173 |
| 压实厚度(m) | 0.15 | 0.154 | 0.154 | 0.15 | 0.152 |
| 虚铺系数 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.133 | 1.133 |
施工的两段衔接处同采用搭接拌和,前一段整形后,留下5m不碾压,后一段施工时前段留下来的未压部分,应再加部分水泥重新拌和与后一段一起碾压。
9、养生:
碾压结束后,洒水养护使水泥土表面处于湿润状态。报验结束后封闭交通。养生时间自水泥改良土成型后7天内,及时洒水保湿养生并封闭交通,以保证水泥土表面不开裂、不起皮。
五、施工检测内容、方法及频率
检测内容、方法及频率一览表
| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法或频率 | ||
| 1 | 压实度 (%) | 代表值 | 96 | 灌砂法:每200m每车道2处 | |
| 极 值 | 92 | ||||
| 2 | 平整度(mm) | 12 | 3m直尺:每200m测2处×10尺 | ||
| 3 | 纵断高程(mm) | +5,-15 | 水准仪:每200米测4一个断面 | ||
| 4 | 宽度(mm) | 符合设计要求 | 钢尺:每200m测4处 | ||
| 5 | 厚度 (mm) | 代表值 | -10 | 按附录H检查:每200m每车道1点 | |
| 极 值 | -25 | ||||
| 6 | 横坡(%) | ±3 | 水准仪:每200m测4个断面 | ||
| 检测内容 | 检测结果(平均值) |
| 水泥剂量 | 4.5% |
| 压实度 | 96.4% |
| 平整度 | 4.8mm |
在水泥土试验段施工过程中,由于施工准备充分,各相关部门配合协调、技术指导正确,技术交底细致,项目管理部和现场监理监督规范,从而保证了水泥改良土试验段的顺利进行,达到了预期目的。本试验段工程施工时严格按照上报施工方案进行作业,因该技术成熟,操作人员技术熟练,各施工部门协调配合、技术指导正确,监理监督规范,因而水泥改良土施工很顺利,证明该施工方案合理有效。
总结本段水泥改良土试验段控制参数如下:
1、含水量按高出最佳含水量2个百分点控制(14.2%)。
2、稳压后厚度控制为土17cm。
3、确定最佳的机械组合为:振动压路机静压1遍、弱振2遍、强振2遍,重叠1/2轮宽。
4、整平碾压松铺系数为1.133,碾压前含水量控制在13%左右为最佳。