摘 要:循环泵房进水口岩塞爆破其周边环境复杂,如何确保本工程在实施过程中,避免对已建的一、二期工程及其周围民房产生不利影响,如何保证岩塞爆破后,取水口过水断面满足设计要求,本文重点介绍了岩塞爆破的设计与施工。
关键词:岩塞;控制爆破;震动速度;止水灌浆
1、工程概况
本工程开挖工程项目主要包括:前池、引水隧洞、进水口三部份。
引水隧洞全长38.4m,进水口段长约10m,圆型断面直径D=5.2m,洞轴线向瓯江抬升35º角,洞身段呈城门洞型长约9m,断面尺寸6.4×6.1m,顶拱半径R=3.2m,与进水口衔接,下游通过2.25m渐变与出口段衔接,出口段长约21m,圆型断面,开挖直径D=5.8m,衬砌后断面直径D=4.6m。洞身及出口段呈底坡I=0.22向前池抬升。
取水口位于瓯江入海口水位以下高程-7.53m,多年平均低潮位-1.98m,属不规则半日潮,平均涨潮历时5.5个小时,平均落潮历时7小时。本期工程取水口,东面与一、二期取水口毗邻,水平距离45m,南面瓯江,水域宽广,西北面相距80余m是磐石渡口排水闸门,北面54m有三期进水闸门。
2、爆破环境及设计要求
2.1爆破环境
本期工程岩塞位于瓯江水位线以下约13m左右(按6月上旬高潮位计),水下地形平缓,上覆岩层单一,且较完整,岩石工程地质状况较好,可爆性良,爆破后不会形成不稳定边坡,但是外部开口尺寸容易过大。
由于一、二期工程已投入运行,其取水口,水工建筑物,地面钢筋砼框架厂房与本期岩塞爆破距离较近,厂房内有大量的电气控制设备,这些控制设备对震动影响较为敏感,因此,必须对岩塞爆破单响最大起爆药量加以。另外,距爆源附近有航运船只过往,爆破产生的瞬时鼓包作用,将形成波浪,由于压力的传递会对船泊,潜水作业,鱼类造成安全威胁,需按爆破规程设置警戒范围。
2.2设计要求
本期岩塞开口尺寸,里端直径D=520cm,外端直径D≥520cm。岩塞爆破设计实施效果如下:
(1)岩塞一次性爆通进水,过流断面满足使用要求。
(2)取水口不发生较大坍塌,取水口上部略成喇叭状。
(3)有效保护一、二期循环泵房的正常运输及其水工程建筑物安全。
(4)对周围建(构)筑物不产生结构性破坏。
(5)爆破岩碴85%进入岩塞后面的积碴坑,7~8%落入江中,5%存留在隧洞内,2~3%在高压水流挟裹下进入前池。
3、岩塞形状尺寸的确定
岩塞形状尺寸直接关系到施工安全、排孔布置、装药量的大小和爆破效果,是岩塞爆破设计中的重要问题。
3.1 岩塞开口尺寸的确定
岩塞开口尺寸要满足设计泄量和过水断面要求,并结合考虑最大泄量时,进水口的控制流速不大于隧洞洞脸处岩石的抗冲刷流速,尽量使水流平顺,避免冲刷岩塞的周壁和上部边坡。对于泄渣方案,岩塞口下部和泄空隧洞的过渡连接段,断面要适当扩大而曲线平滑,以利爆破石渣顺畅下泄。在上述条件满足的情况下,尽量减少岩塞尺寸,以减轻爆破的振动影响和排孔炮钻孔的工作量。根据隧洞衬砌的直径为d=4.6m,选定岩塞体平均开口直径为D=5.2m。
3.2 岩塞厚度H值确定
岩塞厚度的选定是确保施工安全和设计合理的主要影响因素。对于排孔爆破而言,预留岩塞越薄,可以减少钻孔的工作量和爆破用药量,也减轻了爆破振动的影响,但是岩塞越薄,塞体部位节理、裂隙、地下水及塞体上部水压力对造孔影响越大,装药施工有时会很困难,孔中的水压力可能会把炸药冲出孔外,影响爆破效果。
岩塞厚度的选取与地质条件、岩塞尺寸、上复水深度等因素有关。根据隧洞开挖已揭示的地质情况表明,本工程围岩等级为Ⅱ~Ⅲ类,局部有一条断层穿过岩塞面,中心处夹层宽约10cm,横贯穿整个岩塞面与外面瓯江相通,涌水情况较严重。
根据有关资料表明,当D(直径)/H(厚度)值从1.0渐减为0.75做破环试验,结果塞体稳定性并未受到影响。所以岩塞厚度选取范围可以为H<1.0D。
由于本工程拟采用排孔爆破,加之水头不深(<13m),故岩塞厚度可适当减小。取岩塞平均厚度为:H=4.2m。岩塞剖面形状详见图(1):
4、爆破方案设计
由于本期工程周边环境复杂,质点震动速度控制要求高的特点,加之预留岩塞厚度较小,爆破方量不大,因此采用峒室爆破方案不适合本工程,故确定采用钻孔排炮,水力冲碴爆破方案。
4.1钻孔参数确定
根据洞身段开挖所揭露的岩石地质状况看,岩石属水工分类Ⅱ~Ⅲ类围岩,平均岩石炸药单耗K=2.0 kg/m3,岩塞爆破使用防水性能好,适合水下爆破工程的非电雷管和防水导爆索以及ML-1型岩石乳化炸药,药卷密度为1.10g/cm3,爆速≥3200m/s,猛度≥12mm。
岩塞爆破孔确定如下:
(1)钻孔直径:
中心导向空孔: 1个, Ф110 mm
掏 槽 孔: 6个, Ф90 mm
主 爆 孔: 60个,Ф40 mm
周 边 预 裂 孔:41个,Ф40 mm。
(2)孔位布置:
中心导向孔:布置在圆断面的圆心上;
掏 槽 孔:布置在半径r=30 cm的圆周上,间距32cm;
主爆孔一环:布置在半径r=90 cm的圆周上,间距47cm,孔数12个;
主爆孔二环:布置在半径r=160cm的圆周上,间距50cm,孔数20个;
主爆孔三环:布置在半径r=220cm的圆周上,间距49cm,孔数28个;
周边预裂孔:布置在半径r=260cm的圆周上,间距40cm,孔数41个;
(以上钻孔:中心穿空孔、掏槽孔采用YQ-100型潜孔钻钻孔,其余采用手风钻钻孔)
炮孔布置图详见图(2)、图(3):
4.2 爆破参数计算
4.2.1掏槽孔爆破参数计算
单位岩石炸药耗用量K=2.2 kg/m3。按抛掷率60%计,爆破作用指数n=1.4。
将装药掏槽孔按一定密度集合,直径比≤8,同时起爆,其作用效果与集中药包相近。(CW.利文斯顿,A.鲍尔试验,及中国矿业学院试验成果)
掏槽孔延长药包平均长度为240cm,布置在直径为60cm的圆周上,长径比240/60=4<8,故按鲍式集中药包抛掷爆破公式计算。上部抵抗线按W上=170cm,下部W下=200cm,W下/W上=1.18。
(1)总装药量计算:
由于水头压力作用,在上部抵抗线170cm 基础上增加20%的长度计算装药量,以保证药包能上、下爆通岩塞,并将抛掷方向设定为向上向江里。
按抵抗线W=204cm计算如下:
式中:Q——集中药包药量kg
n——爆破作用指数,取n=1.4
K——单位岩石炸药耗用量kg/m3,K=2.2kg/m3
W上——上部抵抗线( m ) ,W上=2.04m
经计算得: Q = 38kg
(2)爆破方向:
由于本工程上部爆破作用指数为1.4,而经计算下部作用指数n=1.14。可见岩塞上部发生加强抛掷时,下部方向发生标准抛掷,爆破方向向上,可以爆通岩塞,形成上下漏斗。
(3)掏槽孔单孔装药量计算:
式中: D——药卷直径(cm)D=60mm(4×32mm 药卷孔内填装)
L——装药长度(cm) L=240cm
△——炸药密度( g/cm3 )△=1.10g/cm3
经计算得:Q单= 7.46kg
掏槽孔布置6个孔,总装药量实际取值为:Q总=6×7.46=44.76 kg
4.2.2 主爆孔爆破参数计算
主爆孔单孔药量按:
并根据各孔孔深进行计算,计算结果详见下表1。
4.2.3 周边预裂孔爆破参数计算
为减少爆破震动对围岩的不必要破坏,控制成型断面,保护周围建筑物安全,在半径R=260cm的岩塞设计轮廓线上布置一排预裂孔,钻孔直径d=40 mm,钻孔间距a=40cm,总孔数41个,使用Ф22mm的药卷装药,则不偶合系数η=1.6。
预裂孔线装药密度使用下式计算:
式中:极限抗压强度σ压=1500(kg/cm2)(二期泵房应用参数)
a——孔间距 a=40cm
d——钻孔直径 d=40mm
经计算得:q线==345g/m
总装药量为313.73kg,岩塞爆破炸药单耗3.69 kg/m3。以上各孔钻爆参数见表(1)。
4.3爆破网络设计
4.3.1爆破网络形式选择
本岩塞爆破采用双复式非电起爆网络起爆,由二组电雷管引爆,41个预裂孔使用导爆索作为起爆体,主导爆索端部使用复式双发非电雷管联网。其余66个爆破孔,使用复式双发非电雷管和导爆索作为起爆体,组成双回路分别与击发电雷管联接,最后与起爆器电源联接。本网路除预裂孔使用孔外延时首先起爆外,其它孔均采用孔内延时。
4.3.2爆破次序及间隔时间的确定
本工程采用毫秒微差爆破,使爆破后的岩块互相碰撞进行补充破碎。从爆孔爆破岩石的爆破过程分析认为,排孔爆破合宜间隔时间应以后组炮孔在前组炮孔爆破后,岩面已开始形成裂缝、破碎,但尚未抛出时的爆炸最为合适,据此,本工程毫秒爆破时间间隔选择在≤60ms。
4.3.3 爆破次序设计
根据本工程各保护对象对爆破振动的控制要求,经多次次验算,取最大单响起爆药量≤60kg以内。结合本工程的施工特点,起爆次序设计为7段,各段起爆药量及间隔时间详见表(1):
表(1)爆破参数
| 序号 | 名称 | 孔数 (个) | 孔径 (mm) | 平均孔深 (m) | 平均装药长度(m) | 平均单孔药量(kg) | 总装药(kg) | 雷管 段位 | 间隔时间(ms) |
| 1 | 导向孔中心 | 1 | 110 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 2 | 掏槽孔 | 6 | 90 | 3.22 | 2.42 | 7.46 | 44.76 | 4 | 50 |
| 3 | 预裂孔 | 41 | 40 | 3.43 | 3.03 | 1.05 | 43.05 | 2 | 0 |
| 4. | 主爆孔 | ||||||||
| 4.1 | 第一圈 | 12 | 40 | 3.32 | 2.82 | 3. | 46.68 | 5 | 25 |
| 4.2 | 第二圈 | 10 | 40 | 3.37 | 2.87 | 3.96 | 39.60 | 6 | 50 |
| 10 | 40 | 3.20 | 2.70 | 3.73 | 37.30 | 7 | 50 | ||
| 4.3 | 第三圈 | 14 | 40 | 3.59 | 3.09 | 4.26 | 59. | 8 | 50 |
| 14 | 40 | 2.71 | 2.21 | 3.05 | 42.70 | 9 | 60 | ||
| 合计 | 108 | 313.73 |
预裂孔导爆索由2段非电雷管起爆,形成两组共4发,掏槽孔、主爆孔每只孔均装4发毫秒微差雷管起爆,组成双复式起爆网络(即二簇回路),每簇联线由2发电雷管联接引爆。爆破网络见图(4)。
5、爆破安全验算
5.1 质点振动安全速度的确定
根据《爆破安全规程》规定及有关专家的安全评估认证,本工程爆破振动安全允许标准见表(2):
表(2)各测点安全质点振动速度
| 序号 | 保护对象类别 | 安全允许振速(cm/s) |
| 1 | 一、二期循环泵房仪表盘柜 | 1.5 |
| 2 | 二期取水隧洞 | 7.0 |
| 3 | 三期钢筋砼泵房 | 3.5 |
| 4 | 磐石水闸 | 3.5 |
我国通常采用以下公式计算爆破振动安全允许速度:
式中 V——保护对象所在地面质点振动速度,cm/s;
Q——单响最大起爆装药量,kg;
R——爆心至观测点的距离,m;
K、a——与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数;根据本工程前池开挖的爆破振动监测结果经分析取:K=156,a=1.77
经计算,各保护对象的爆破质点振动速度分析见表(3):
表(3)爆破振动速度速验算
| 保护对象名称 | 爆心距R(m) | 最大段起爆药量Q(kg) | V计算 | V允许 |
| 二期循环泵房仪表盘柜 | 74 | 59. | 0.86 | 1.5 |
| 二期取水隧洞 | 45 | 59. | 1.88 | 7.0 |
| 三期钢筋砼泵房 | 54 | 59. | 1.77 | 3.5 |
| 磐石水闸 | 80 | 59. | 1.08 | 3.5 |
5.3 爆破冲击波对周围建筑的影响
根据民用爆破安全规程,水深小于30m的水域内进行水下爆破水中冲击波,最小安全警戒线距离应遵守下列规定:
对人员潜水不小于900m,人员游泳不小于700m。
对船泊:非施工船泊位于爆破点上游1000m,位于爆破点下游或静水区时1500m,爆破前渡口船舶应离开渡口,同时在上下水域500m内设置警戒,临时封堵过程船只。
三期进水口闸门,并在闸门前面搭设一排钢管架,钢管架上绑扎木板或毛竹片,用于保护闸门。
6、岩塞爆破施工
6.1水下清淤
清淤范围为进水口直径的5倍,采用178m3的抓泥船进行清淤。
6.2水下地形测量
采用GPS全球卫星定位仪及声纳测量手段,对岩塞出口水下地形进行了测绘,依据观测资料使用计算机进行平面绘制取水口水下地形测量平面图。
6.3水下探摸及水文地质
为确保水下地形资料的准确性,2004年6月19日和20日两次进行水下探摸,以岩塞中心为基准,探摸半径为5m和3m。探摸结果表明,地形情况基本与测量结果相吻合,探摸情况分析,水下地形没有较大起伏,渗水较大的部位,属于贯穿裂缝渗水。
根据引水隧洞开挖钻爆结果分析,岩塞岩性为凝灰岩,岩体呈弱风化,有少量渗水。
6.4火工材料试验
爆破用的火工材料选用乳化炸药、毫秒非电雷管及电雷管。在爆破之前,针对所选择的爆破火工材料全部进行了抽样试验,其内容包括:仿真1:1电雷管及非电雷管网络连接起爆试验,乳化炸药性能试验和防水试验(防水试验将乳化炸药浸水12小时和24小时两种情况分别进行)。
6.5岩塞面上探孔布置
为保证岩塞厚度的准确性,在岩塞面上共布置了8只探孔,具体位置见探孔布置图(5):
探孔深度见表(4):
表(4)
| 孔号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 孔深(m) | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 3.6 | 4.0 | 3.7 |
由于施工中掌子面及集碴坑需搭设平台施工,因此在撤除架子时需对网络连接线进行保护,为防止破坏,孔内非电雷管装好后上部先联线,然后撤除掌子面上的架子,再进行下部及孔外联线,在集碴坑右侧边用电钻钻3-4只孔,插入φ6或φ8钢筋,联好的网络线穿在φ100PVC管内挂在集碴坑右侧壁钢筋上,用细铁丝绑好至渐变段,等集碴坑脚手架拆完后再进行最后与电雷管的联接。
6.7岩塞体渗水处理
岩塞面修至岩塞设计厚度时,有一条断层穿过岩塞面,中心处夹层宽长约10cm,横贯穿整个岩塞面与外面瓯江相通,在进行安全撬挖时出现严重漏水。漏水采用灌浆进行处理,具体措施如下:
(1)在漏水处下方50cm至100cm处钻4只孔进行分流,钻孔采用直径42cm孔径,以利堵塞,孔内装4分铁管带三通。
(2)漏水流至集碴坑,采用一台4寸5.5KW排污泵排至前池集水坑,再抽排至瓯江内。
(3)分流后漏水处用旧的棉花絮、20cm左右竹签进行封堵,封堵完成后再最靠近漏水处的分流孔内进行灌浆。灌浆机采用我局自制的立式双缸灌浆机,灌浆材料采用纯水水泥,水泥采用诸暨八方普硅42.5。
(4)灌浆采用0.6:1浓浆,不打压力,当浆液在封堵处渗出时,停止灌浆进行待凝24小时,将棉花絮、竹签等挖除深20cm左右,用掺速凝剂的水泥砂浆将夹层面封住,待凝24小时后再进行灌浆,由于夹层与外面瓯江相通,因此灌注一定浓浆后即可停止灌浆,本次漏水灌浆处理共消耗水泥2T,从以后岩塞体钻孔情况看,灌浆处理效果显著,基本上没有渗水。
7、岩塞控制爆破评价
岩塞控制爆破得到了较好控制,经爆破振动监测结果表明,各测点的地面质点振动速度均控制在设计的安全范围内。整个施工过程均未造成温州电厂的正常运转。
岩塞爆破完成后,由潜水员水下检查进水口边坡、引水洞衬砌段、前池岩碴情况,并对进水口断面进行测量,从检查情况看,进水口断面与设计轮廓线吻合,边坡稳定,引水洞衬砌段无岩碴,在前池两侧有少量岩碴需进行清理。
本次爆破受复杂环境条件,施工过程中克服了许多困难,整个过程中做了大量细致的基础工作,从爆破效果检查情况看,本次岩塞爆破非常成功。下载本文