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汽 机 分 场
2009年7月28日
#2汽轮机组A级检修报告
1.修前运行数据
从上次大修结束至此次大修开始运行小时数25903.45小时,备用7958.4小时,从上次大修结束到本次大修开始小修 2次,停用小时数650小时。
从上次大修结束至本次大修开始非计划停用 0次0小时,非计划停运系数 0 ,其中,强迫停运 0小时。
从上次大修结束至本次大修开始日历小时数34680,可用小时33861.99小时,可用系数 98.12% 。
2.修前设备状态
2.1主汽轮机效率低,真空低且严密性不合格。
2.2高压调节门阀头及阀座在机组多次大修期间对其进行研磨,致使阀座密封线下沉及阀头磨损严重,导致高压调速汽门行程改变,造成阀门关闭不严。
2.3水塔膨胀节腐蚀严重,无法修补。
2.4 #4、#5给水泵流量不足。
3.大修主要目标
3.1本次大修所要解决的问题
3.1.1主机热效率低。
3.1.2真空严密性不合格。
3.1.3 #5、6给水泵流量偏低。
3.1.4水塔膨胀节改造。
3.1.5给水温度低。
3.2本次大修所要完成的主要工作
3.2.1高压调速汽门阀头及阀座更换。
3.2.2水塔膨胀节改造。
3.2.3真空泵返厂。
3.2.4 #4、5给水泵返厂校泵。
3.2.5油动机、压差阀、平衡阀返厂做实验。
3.2.6疏放水管和空气管换厚壁管,进口阀门修复。
3.2.7配合化学和金属监督专业完成监督检查项目。
3.3本次大修所要达到的主要目的
3.3.1大修后机组一次启动成功,按时接带负荷,120天内不发生非停事件或连续运行120天以上。
3.3.2在BMCR工况下,汽轮机热耗率≦8496.6KJ/Kwh,机组供电煤耗<360g/kwh.
3.3.3大修后主机各轴承振动≦0.076mm,温度≦85℃,真空度达到95%以上。
3.3.4不发生人为责任的设备损坏事故和人身轻伤事故。
4.主要检修对策
4.1 #6瓦下瓦宏观检查发现层补焊区域有Φ6mm左右脱胎痕迹。
纠正措施:返回汽轮机厂重新挖补乌金补焊,补焊后进行超声检测和着色渗透检查合格。
4.2 #2机右高压主汽门壳内壁铸造缺陷引起的开裂性裂纹。
纠正措施:现场将右侧高压主汽门的裂纹打磨消除,在现场补焊,施工工艺严格遵照处理方案执行,已处理完毕。
4.3 #5号给水泵涡轮乌金脱落。
纠正措施:返厂重新浇注乌金,并调整间隙至合格,已处理完毕。
4.4前箱后油档、中箱前后油档、密封瓦内油档铜齿磨损严重。
处理措施:重新镶铜齿,间隙调整至合格范围。
4.5四、五瓦外油档铜齿磨损严重。
处理措施:更换接触式油档,三瓦外接触式油档部分损坏,更换新型接触式油档。
4.6再热管道和中压导气管部分弯管组织劣化。
处理措施:更换弯管。
4.7 #6号给水泵出口电动门无损检测发现外表面三处裂纹,阀门入口侧肩部裂纹长度约30mm两条,出口侧肩部裂纹长度约10mm一条,裂纹深度约到10mm。
纠正措施:现场将门体外表面裂纹打磨消除,在现场补焊,施工工艺严格遵照处理方案执行,已处理完毕。
4.8 #3、4凝结水泵首级导流壳汽蚀严重。
纠正措施:更换新件。
5.实际检修效果
5.1.汽缸部分
5.1.1对高、中、低压外缸及高压内缸进行全面检查,未发现缺陷。
5.1.2对喷嘴、隔板及隔板套全面检查,其中高压第#6-#9隔板炉侧、#8、#9、#11隔板电侧叶顶汽封结合面及中压#3套结合面有蒸汽冲刷痕迹,经补焊研磨处理完毕,其它检查无缺陷。
5.1.3对轴封和各抽汽管道检查,未发现异物。
5.1.4检查各部套膨胀间隙,对不合格处打磨至符合要求。
5.1.5对滑销系统进行检查,其中后立键膨胀间隙超差无法恢复,已填写不符合项报告。其余均已修整间隙至设计范围内。
5.1.6对汽缸结合面、各部套、导汽管等部件紧固螺栓清扫过扣,送金属校检,不合格螺栓全部更换完毕。
5.1.7合空缸紧1/3螺栓检查结合面间隙,0.05mm塞尺不入。
5.2转子部分
5.2.1转子进行全面检查,未发现异常。
5.2.2对转子跳动、瓢偏等进行检测,高压对轮处跳动0.055、瓢偏0.0175;中压前轮处跳动0.16、瓢偏0.025,中压后轮处跳动0.08、瓢偏0.03;低压前轮处跳动0.05、瓢偏0.005,低压后轮处跳动0.075、瓢偏0.0075;圆周跳动超差已填写不符合项报告。
5.2.3各转子中心孔金属监督专业宏观检查合格,NDT检验合格。
5.2.4对各对轮的销子孔和对轮螺栓进行清扫检查,未发现磨损拉毛现象。
5.2.5对中压转子短轴、低压转子前后短轴螺栓紧固。
5.2.6#1-#9瓦轴径检查未发现磨损。
5.2.7测量轴径椭圆度、圆锥度、扬度。其数据均在设计范围内。
5.2.8测量并调整各瓦处转子相对油档洼窝中心。
5.2.9轴系中心:
| 对轮位置 | 上下高差 | 上下张口 | 左右偏差 | 左右张口 |
| 高中轮(修前) | 高轮低0.245 | 下张口0.54 | 高轮偏炉0.525 | 炉张口0.02 |
| 中低轮(修前) | 中轮高0.145 | 下张口0.01 | 中轮偏炉0.235 | 炉张口0.04 |
| 低(修前) | 高0.10 | 上张口0.08 | 低偏电0.10 | 电张口0.01 |
| 高中轮(修后) | 0 | 下张口0.47 | 0 | 0 |
| 中低轮(修后) | 中轮低0.01 | 下张口0.01 | 中轮偏炉0.025 | 炉张口0.01 |
| 低(修后) | 高0.10 | 上张口0.015 | 发偏电0.04 | 0 |
| 发励轮(修后) | 0 | 下张0.01 | 0 | 0 |
5.3.1分别对#1-#9轴承进行宏观检查,#6瓦下瓦发现一处脱胎痕迹,已处理完毕。
5.3.2 中心调整后对各个轴瓦垫铁进行认真研磨,至接触面良好。
5.3.3 #1-#9轴瓦顶隙超差,已填写不符合项;轴承紧力调整至合格。
5.3.4 #1-#9轴瓦更换新的瓦温线。
5.3.5 #1-#9轴承紧力调整合格。
5.4通流间隙
5.4.1测量轴向通流间隙。其中中压缸通流间隙斜面值20级-22级数值偏小,最大超差为比设计值小2.5mm。低压缸通流间隙斜面值29级、34级数值偏小,最大超差为比设计值小3.9mm,与上次大修数值基本相同。中压缸通流间隙叶顶间隙27级左侧数值偏小,最大超差为比设计值小0.9mm。低压缸通流间隙叶顶与隔板间隙30级、34级数值偏小,最大超差为比设计值分别小1.15mm、0.6mm,已填写不符合项报告。
5.4.2对轴封和隔板汽封、叶顶汽封分别进行调整至设计值。
5.5保温、油漆部分
主机高中压缸及中低连通管检修项目结束后,对主机汽缸、高压进汽管、中压进气管及中低连通管级进行保温恢复。上下缸粘贴保温要求为上缸粘贴3层硅酸铝,外包6层甩丝毯;下缸粘贴3层保温棉,外包8层甩丝毯;最终保温层厚度为上缸为上缸240mm,下缸为290mm。高压进汽管、中压进汽管及中低连通管保温恢复过程符合设计要求。所有更换阀门、管道及改造设备均以刷油漆完毕,汽缸油漆修复完毕。所有保温及恢复过程均由验收人员验收合格。
5.6 EH油系统
5.6.1油动机:因我厂不能油动机进行试验及检修,必须返厂维修,油动机返厂做试验性能良好,更换油动机上的滤网及密封件并对伺服阀进行检测合格,在返厂做试验时检查发现有一条高压调速汽门油动机活塞杆磨损严重,更换新的活塞杆。
5.6.2 EH油箱:对EH油箱内部进行清扫,内部有少许杂质,全部清除后化学人员验收合格后回装,并且更换系统中的来回油滤网及密封圈。
5.6.3高低压蓄能器:本次大修没有对高低压蓄能器胶囊进行检查,对其进行冲氮气检查压力都正常(高压0.91±0.2Mpa,低压0.21Mpa)。
5.6.4 EH油冷油器:清扫冷油器铜管并且打压0.3Mpa,管系无漏泄部位。
5.6.5 EH油系统耐压试验合格,无漏点,安全阀动作压力为16.8Mpa,#1油泵出口压力为:14.7Mpa,#2油泵出口压力为:14.8Mpa。并且更换EH油系统滤网。
5.7密封油系统
5.7.1压差阀、平衡阀、安全阀返厂调做试验,发现平衡阀阀芯磨损严重,安全阀阀芯卡涩对其进行更换新的备件并做试验合格。
5.7.2密封油箱清扫,浮球阀检查,经验收合格后回装,并对该系统漏点进行处理,更换滤网。
5.7.3密封油空氢侧冷油器水侧清扫,进行打压0.3MPA,发现空氢侧冷油器胀口处均有泄漏部位,返厂对胀口部位进行补焊处理合格。
5.7.4对压差阀、平衡阀等各个阀的信号管路进行清扫工作,以保证其内部清洁畅通。
5.7.5因在本次大修前,空氢侧密封油泵压力一直稳定,所以在本次大修期间不对其进行检查工作,只更换新的机械密封。更换密封油系统排油烟风机出入口滤材。
5.8润滑油系统
5.8.1主机冷油器:冷油器水侧清扫,并对冷油器进行打压0.3MPA,管系无漏泄部位,并对油水侧出入口门进行检查。
5.8.2交直流润滑油泵:更换交流润滑油泵的轴承,解体检查发现交流润滑油泵的推力轴承磨损,油泵窜动0.32mm,更换新的推力轴承,重新调整油泵窜动间隙0.21mm合格。
5.8.3主油箱: 清扫主油箱及射油器附件,尺寸均符合要求回装,更换射油器出口法兰垫为聚四氟乙稀垫.在本次大修时发现回油滤网破损严重,利用本次机会更换新的编织滤网60#。
5.8.4主油泵:全面检查各个部件完好,油泵串动为0.22mm,重新补瓦处理调整间隙为0.15mm,油泵与高压转子高差为0.23mm.
5.8.5高压油泵:全面检查各个部件尺寸在规定范围内,更换推力轴承412(7416)回装油泵.
5.8.6顶轴油泵:对其入口滤网进行清扫。
5.8.7更换润滑油系统排油烟风机入口滤材。
5.9保安系统:
5.9.1大修时对危急遮断器解体检查,各个部件尺寸符合要求
5.9.2解体保安操纵箱检查各个滑阀,各尺寸均符合要求,检查#1、#2滑阀上盖与主阀配合处K面密封面达到100%接触,其他各个部件尺寸数据合乎要求,清扫干净后回装.
5.9.3对高中压自动关闭器进行解体检查,密封环良好没有更换,测量各个部件尺寸均符合要求,更换高压自动关闭器油封。
5.10主机高中压主调门:
5.10.1高压调速汽门: #2机组是1987年12月投产使用,至今已进行七次大修。高压调节门阀头及阀座在机组多次大修期间对其进行研磨,致使阀座密封线下沉及阀头磨损严重,导致高压调速汽门行程改变,造成阀门关闭不严,严重威胁了机组的安全稳定运行。如果不对高压调速汽门阀头及阀座改造将造成阀门关闭不严,严重威胁了机组的安全稳定运行,在本次大修期间进行改造,更换新的阀头和阀座,并对密封线进行检查接触100%合格,更换新的主调门螺栓74条.
5.10.2高压主汽门:解体检查高压主汽门,各个尺寸均合乎要求,压密封线
检查其密封达到100%接触,没有进行外委研磨处理工作。在对#2机右高压主汽门检查是发现壳内壁铸造缺陷引起的开裂性缺陷,现场将右侧高压主汽门的裂纹打磨消除,在现场补焊,施工工艺严格遵照处理方案执行,已处理完毕。
5.10.3中压主调速汽门:清扫各部件氧化层,复查各个尺寸合格后进行回装。阀门研磨使其密封面达到100%接触,更换调门螺栓46条。
5.10.4中压主汽门:清扫各部件氧化层,检查发现预启阀行程为18mm,图纸要求为15mm,超差申请放行其他各个尺寸合格,对其进行研磨,处理使其密封面达到100%接触,更换主门螺栓24条。
5.11给水系统
5.11.1#4、#5给水泵解体,泵泵芯返厂检修。
5.11.2前置泵泵解体检修,更换机械密封、轴承,滤网清扫检查。
5.11.3给水系统各阀门解体检修,出口门、逆止门、抽头门研磨检修, #5给水泵再循环调整门外委修复,#6号给水泵出口电动门无损检测发现外表面三处裂纹,已处理完毕。
5.11.4高压加热器、除氧器内部清扫检查,各安全门整定校验合格。
5.11.5 #5、#6给水泵冷油器改造更换新冷油器;#4给水泵冷油器清扫检修,打压试验合格,油滤网清扫检查。
5.12凝结水、真空系统
5.12.1、#3、#4凝结水泵、疏水泵解体检修,凝泵导叶体均汽蚀严重,已经更换,入口滤网清扫检修。
5.12.2、系统阀门解体检修,低压加热器内部清扫检查。
5.12.3、真空系统做高水位灌水试验,检查发现3号凝汽器西侧8米高位置存在1.5米长裂纹,已用槽钢扣焊处理完毕。
5.12.4真空泵返厂检修,返回后测量调整对轮中心,冷却器清扫,气水分离器、液位计检修。
5.13内冷水系统
5.13.1内冷水泵解体检修,水箱、滤网清扫,冷却器清扫打压试验。
5.13.2系统阀门解体检修,法兰垫片更换。
5.14循环水系统
5.14.1循环水泵解体检修。
5.14.2凝汽器出入口碟阀严密性检查,清污机检修。
5.15工业水系统
5.15.1工业水泵解体检修,更换轴承及机械密封。
5.15.2工业水泵出入口门及逆止门解体检修。
5.16清污机及水塔检修
5.16.1水塔膨胀节更换。
5.16.2清污机槽道加固、紧固螺栓更换为不锈钢螺栓。
6.标项及非标项目完成情况
| 内容 | 合 计 | 标准项目 | 特殊技术改造项目 | 增加项目 | 减少项目 | 备 注 |
| 计划 | 68 | 52 | 16 | |||
| 实际 | 65 | 52 | 13 | 3 |
1)高主门研磨:解体高主门检查,阀门压线检查密封良好,此次大修不需要研磨。
2)主油箱加装滤油机:大修期间设备未到货。
3) 供热调整阀油站输改造:原计划将原设计胶管改为不锈钢管道,考虑机组膨胀对管道焊口的影响,此次大修未进行。
7.检修质量控制
在#2机大修中,严格控制检修工艺质量管理工作,具体如下:
1.大修前认真编制检修作业指导书,共计73本,其中三级验收的共计44本,设立W点223个,H点208个,P点5个。
2.严格执行《检修作业指导书》,认真执行和落实每个检修进度的解体、检修、回装、调试中的每一个质检点(W、H点),只有三级人员验收合格后,方可进行下一步工作,从而避免经验主义,人为因素引起的不合格品发生。同时对于部分重点项目的关键质检点设置P点,进行四级验收,以保证设备检修的质量。
3.认真执行不符合项报告,对于无法达到规定的检修质量标准要求时,该项目不影响设备的安全运行,经各级质检人员验收后,最后由检修副总或总工批准放行。
4.对于非标准项目和技改项目,大修前制定改造方案,并相应编制作业指导书和安全作业指导书。
5.主机回装时,执行扣缸申请及回装控制程序。主机高、中、低压缸回装时,成立高、中、低压缸指挥机构,指定各级专职人员:指挥长、三级验收员、备件员、上缸作业人员、材料工具员、专职清扫员,明确各级人员的责任和义务并实行签字制度,扣缸中断时必须由各缸的施工组长看缸,任何其他人员一律不准上缸。
6.针对#1机组A级检修过程中的重大技改项目,我们编制了施工组织技术措施,从技术文件准备、物资准备、检修施工阶段的工序及进度控制、安全措施、试运行阶段等方面进行全面质量控制,使每个阶段的质量管理都有效地落实,确保重大技术改造项目的完成。
7.备品备件控制
大修前编写并提交《二号机组大修标准项目备件计划》,大修过程中先后编写并提交了QJ-096-023大修补报第一批计划、QJ-096-029大修补报第二批计划和QJ-096-024#2机高压螺栓更换计划,备件到货基本保证了设备的回装工期,所有到货备件均经过班组技术员宏观检查验收,验收合格后方可领取使用。#2机组所有领用的备件经过设备试运后由使用班组上报备件管理评价表,除安装在#3凝结水泵上的沈阳昊源生产制造的机械密封试运不合格外,其他备件均符合使用标准,现运行状况良好,能否经受住机组长周期运行的考验需要进一步观察。
8.人工费用控制
9.工期、人工、费用分析
本次大修计划工期2009年05月21日——2009年07月09日。
实际工期2009年05月26日——2009年07月09日
计划工日:13601
实际工日:13381
计划费用:161.992万元
实际费用:万元
10.经济指标分析
1.大修后高中低压缸内效率
| 项 目 | 高压缸内效率(%) | 中压缸内效率(%) | 低压缸内效率(%) |
| 大修前 | 80.96 | 90.03 | 85.25 |
| 大修后 | 81.08 | 90.06 | 85.31 |
| 设计值 | 84.25 | 90.36 | 85.42 |
从本次试验数据分析,高压缸内效率低的原因:(1)由于高压缸排汽温度高于设计值,使有效焓降减小,理想焓降增。
(2)机组单阀运行,且#3高调门开度仅60%,节流损失大。
2. 200MW试验工况监视段参数:
(1)#1高加运行端差比修前下降2.9℃,降低热耗5.02kJ/kWh;#2高加端差比修前下降1.71℃,降低热耗30.21kJ/kWh。
(2)八段抽汽量低于设计值10t/h,表明运行方式可能不合理,二段漏汽导入#1低加排挤八段抽汽,使#1低加温升不足。
(3)凝汽器端差4.5℃,循环水温升9.5℃,在合格范围内。 真空严密性试验不合格。试验8分钟,取后5分钟计算,平均下降值为0.52kPa/min。
(4)试验期间给水泵、循环水泵单耗同时进行。平均电负荷193.32MW时计算出给水泵单耗为6.87kWh/t,达到了全容量调速给水泵单耗曲线值。 循环水泵两台运行,平均电负荷193.32MW时耗电为1.17%。 凝结水泵变频自动运行,平均电负荷193.32MW时耗电率0.120%。
表(1) 试验数据及计算结果
| 项目名称 | 200MW工况 | 180MW工况 | 150MW工况 | ||
| 试验日期 | 2009-7-15 | 2009-7-15 | 2009-7-21 | ||
| 试验开始时间 | unit | 10:00 | 13:00 | 9:00 | |
| 试验结束时间 | 12:00 | 15:00 | 11:00 | ||
| 主蒸汽压力 | MPa | 12.709 | 12.694 | 12.624 | |
| 主蒸汽温度 | ℃ | 533.33 | 534.98 | 535.25 | |
| 主蒸汽焓 | kJ/kg | 3429.0128 | 3433.4816 | 3434.9650 | |
| 主蒸汽熵 | kJ/(kg.K) | 6.5671 | 6.5732 | 6.5773 | |
| 高压主调门后压力 | MPa | 12.073 | 12.059 | 11.992 | |
| 高压主调门后温度 | ℃ | 530.62 | 532.29 | 532.58 | |
| 高压主调门后焓值 | kJ/kg | 3429.0128 | 3433.4816 | 3434.9650 | |
| 高压主调门后熵值 | kJ/(kg.K) | 6.5888 | 6.5948 | 6.5990 | |
| 调节级压力 | MPa | 9.454 | 8.714 | 7.219 | |
| 调节级温度 | ℃ | 506.450 | 504.100 | 498.500 | |
| 调节级焓 | kJ/kg | 3397.4758 | 3400.3799 | 3404.3867 | |
| 调节级熵 | kJ/(kg.K) | 6.6528 | 6.6915 | 6.7779 | |
| 主给水流量 | t/h | 598.400 | 554.600 | 468.400 | |
| 主给水压力 | MPa | 14.7986 | 14.5986 | 14.0986 | |
| 最终给水温度 | ℃ | 243.00 | 240.00 | 230.00 | |
| 最终给水焓值 | kJ/kg | 1053.2034 | 1039.1714 | 992.8447 |
| 一段抽汽压力 | MPa | 3.619 | 3.349 | 2.759 | |
| 一段抽汽温度 | ℃ | 393.50 | 388.10 | 387.30 | |
| 一段抽汽焓 | kJ/kg | 3207.1212 | 3199.3688 | 3207.9074 | |
| #2高压加热器进汽压力 | MPa | 3.456 | 3.249 | 2.639 | |
| #2高压加热器进汽温度 | ℃ | 393.50 | 388.10 | 387.00 | |
| #2高压加热器进汽焓 | kJ/kg | 3209.9474 | 3201.1396 | 3209.3155 | |
| #2高压加热器进水温度 | ℃ | 212.20 | 208.90 | 198.50 | |
| #2高压加热器进水焓 | kJ/kg | 912.3799 | 7.5343 | 851.0954 | |
| #2高压加热器出水温度 | ℃ | 240.50 | 237.10 | 225.50 | |
| #2高压加热器出水焓 | kJ/kg | 1041.5361 | 1025.7024 | 972.2586 | |
| #2高压加热器疏水温度 | ℃ | 241.50 | 238.00 | 226.00 | |
| #2高压加热器疏水焓 | kJ/kg | 1044.7710 | 1028.0693 | 971.5452 | |
| 一段抽汽量 | t/h | 36.4240 | 33.3780 | 25.87 | |
| #2高压加热器进汽流量 | t/h | 36.4240 | 33.3780 | 25.87 | |
| #2高压加热器疏水量 | t/h | 36.4240 | 33.3780 | 25.87 | |
| 一段抽汽能量 | kJ/h | 116816172.7 | 106788375 | 83017144.06 | |
| #2高压加热器温升 | ℃ | 28.30 | 28.20 | 27.00 | |
| #2高压加热器端差 | ℃ | 1.31 | 1.20 | 1.33 | |
| 一段抽汽压损 | % | 4.493 | 2.986 | 4.350 | |
| 二段抽汽压力 | MPa | 2.3 | 2.199 | 1.824 |
| 二段抽汽温度 | ℃ | 314.00 | 311.00 | 308.50 | |
| 二段抽汽焓 | kJ/kg | 3047.2802 | 3045.2867 | 3049.4632 | |
| #1高压加热器进汽压力 | MPa | 2.219 | 2.059 | 1.6 | |
| #1高压加热器进汽温度 | ℃ | 245.50 | 235.30 | 230.00 | |
| #1高压加热器进汽焓 | kJ/kg | 2880.3181 | 2860.0917 | 28.7997 | |
| #1高压加热器进水温度 | ℃ | 169.80 | 166.80 | 161.00 | |
| #1高压加热器进水焓 | kJ/kg | 726.1071 | 713.0476 | 687.7918 | |
| #1高压加热器出水温度 | ℃ | 212.20 | 208.90 | 198.50 | |
| #1高压加热器出水焓 | kJ/kg | 912.3799 | 7.5343 | 851.0954 | |
| #1高压加热器疏水温度 | ℃ | 215.30 | 212.20 | 203.00 | |
| #1高压加热器疏水焓 | kJ/kg | 922.0059 | 907.71 | 865.9236 | |
| 二段抽汽量 | t/h | 55.7975 | 51.4212 | 37.6807 | |
| #1高压加热器进汽流量 | t/h | 55.7975 | 51.4212 | 37.6807 | |
| #1高压加热器疏水量 | t/h | 92.2215 | 84.7991 | 63.5596 | |
| 二段抽汽能量 | kJ/h | 170030500.8 | 156592236.6 | 114905968.1 | |
| #1高压加热器温升 | ℃ | 42.40 | 42.10 | 37.50 | |
| #1高压加热器端差 | ℃ | 5.48 | 4.94 | 5.48 | |
| 二段抽汽压损 | % | 7.117 | 6.368 | 7.403 | |
| 高排压力 | MPa | 2.394 | 2.199 | 1.824 | |
| 高排温度 | ℃ | 313.00 | 311.00 | 306.50 |
| 高排焓值 | kJ/kg | 3044.7771 | 3045.2867 | 3044.9056 | |
| 主蒸汽流量 | t/h | 596.300 | 558.7 | 462.6 | |
| 高压缸排汽量 | t/h | 492.849 | 455.882 | 392.375 | |
| 高排等熵焓值 | kJ/kg | 2955.1039 | 2938.6020 | 28.4411 | |
| 高排等熵焓值(主调门后) | kJ/kg | 2967.0446 | 2950.3520 | 2909.7259 | |
| 高排热量 | kJ/h | 1500613966 | 1388290029 | 1194744716 | |
| 高压缸效率 | % | 81.08 | 78.44 | 72.70 | |
| 高压缸通流效率 | % | 83.17 | 80.35 | 74.26 | |
| 再热汽压力 | MPa | 2.039 | 1.874 | 1.559 | |
| 再热汽温度 | ℃ | 534.75 | 529.80 | 534.00 | |
| 再热汽焓 | kJ/kg | 3543.4768 | 3534.1920 | 3546.5883 | |
| 再热汽熵 | kJ/(kg.K) | 7.5200 | 7.5469 | 7.63 | |
| 再热蒸汽流量 | t/h | 492.849 | 455.882 | 392.375 | |
| 再热压损 | % | 14.831 | 14.782 | 14.532 | |
| 再热汽压力(减4%压损) | MPa | 1.957 | 1.799 | 1.496 | |
| 再热汽温度(减4%压损) | ℃ | 534.38 | 529.46 | 533.72 | |
| 再热汽焓(减4%压损) | kJ/kg | 3543.4768 | 3534.1920 | 3546.5883 | |
| 再热汽熵(减4%压损) | kJ/(kg.K) | 7.5386 | 7.5655 | 7.69 | |
| 再热减温水压力 | MPa | 6.349 | 6.1 | 5.499 | |
| 再热减温水温度 | ℃ | 163.50 | 160.60 | 157.00 |
| 再热减温水焓值 | kJ/kg | 694.0 | 681.3 | 665.4 | |
| 再热减温水流量 | t/h | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 除氧器水位变化当量流量 | t/h | 0.9852 | 1.9590 | 0.3963 | |
| 凝汽器水位变化当量流量 | t/h | -0.2052 | 0.1106 | 0.48 | |
| 稳压水箱水位变化当量流量 | t/h | 2.1360 | 0.6757 | 1.3950 | |
| 系统明漏量 | t/h | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 系统不明漏量 | t/h | 2.9161 | 2.7453 | 3.1849 | |
| 系统不明漏率 | % | 0.4 | 0.495 | 0.487 | |
| 主凝结水压力 | MPa | 1.009 | 0.969 | 0.929 | |
| 主凝结水温度 | ℃ | 143.600 | 140.000 | 134.000 | |
| 主凝结水焓 | kJ/kg | 604.9597 | 5.4990 | 563.8139 | |
| 凝结水流量 | t/h | 488.0783 | 456.1747 | 392.1924 | |
| 四段抽汽压力 | MPa | 0.839 | 0.769 | 0.9 | |
| 四段抽汽温度 | ℃ | 414.60 | 410.40 | 407.50 | |
| 四段抽汽焓 | kJ/kg | 3297.7450 | 32.9012 | 3285.5787 | |
| 除氧器进汽压力 | MPa | 0.779 | 0.719 | 0.609 | |
| 除氧器进汽温度 | ℃ | 259.00 | 255.70 | 252.40 | |
| 除氧器进汽焓 | kJ/kg | 2970.6179 | 2965.5781 | 2962.3452 | |
| 疏水冷却器疏水出口温度 | ℃ | 191.500 | 188.300 | 178.900 | |
| 疏水冷却器疏水出口焓 | ℃ | 814.215 | 799.939 | 758.257 |
| 除氧器进水温度 | ℃ | 142.00 | 140.00 | 131.60 | |
| 除氧器进水焓 | kJ/kg | 598.0959 | 5.4990 | 553.5723 | |
| 除氧器出水温度 | ℃ | 167.5 | 1.0 | 157.0 | |
| 除氧器出水焓 | kJ/kg | 708.1744 | 692.13 | 662.4457 | |
| 除氧器出水量 | t/h | 598.400 | 554.600 | 468.400 | |
| 四段抽汽量 | t/h | 19.067 | 16.449 | 14.2 | |
| 除氧器进汽流量 | t/h | 19.085 | 16.418 | 13.948 | |
| 计算给水流量 | t/h | 598.400 | 554.600 | 468.400 | |
| 四段抽汽能量 | kJ/h | 62876860.72 | 54116853.88 | 48108022.67 | |
| 四段抽汽压损 | % | 7.155 | 6.505 | 6.167 | |
| 五段抽汽压力 | MPa | 0.409 | 0.387 | 0.309 | |
| 五段抽汽温度 | ℃ | 332.60 | 330.70 | 327.30 | |
| 五段抽汽焓 | kJ/kg | 3133.9909 | 3130.5369 | 3125.19 | |
| #4低压加热器进汽压力 | MPa | 0.392 | 0.367 | 0.294 | |
| #4低压加热器进汽温度 | ℃ | 332.00 | 330.70 | 327.30 | |
| #4低压加热器进汽焓 | kJ/kg | 3133.1060 | 3130.9506 | 3125.5043 | |
| #4低压加热器进水温度 | ℃ | 118.70 | 115.60 | 107.50 | |
| #4低压加热器进水焓 | kJ/kg | 498.7748 | 485.6092 | 451.3236 | |
| #4低压加热器出水温度 | ℃ | 141.50 | 139.40 | 131.60 | |
| #4低压加热器出水焓 | kJ/kg | 595.9523 | 586.9294 | 553.5723 |
| #4低压加热器疏水温度 | ℃ | 143.00 | 140.00 | 132.00 | |
| #4低压加热器疏水焓 | kJ/kg | 601.9910 | 5.1049 | 554.8474 | |
| 五段抽汽量 | t/h | 9.846 | 10.432 | 10.202 | |
| #4低压加热器进汽流量 | t/h | 19.121 | 18.555 | 15.918 | |
| #4低压加热器疏水量 | t/h | 19.121 | 18.555 | 15.918 | |
| 五段抽汽能量 | kJ/h | 30856593.16 | 32656576.13 | 31883017.82 | |
| #4低压加热器温升 | ℃ | 22.80 | 23.80 | 24.10 | |
| #4低压加热器端差 | ℃ | 1.36 | 1.11 | 1.21 | |
| 五段抽汽压损 | % | 4.161 | 5.173 | 4.861 | |
| 六段抽汽压力 | MPa | 0.237 | 0.209 | 0.165 | |
| 六段抽汽温度 | ℃ | 249.50 | 248.10 | 247.70 | |
| 六段抽汽焓 | kJ/kg | 2968.9952 | 2967.10 | 2967.7826 | |
| #3低压加热器进汽压力 | MPa | 0.223 | 0.197 | 0.155 | |
| #3低压加热器进汽温度 | ℃ | 252.00 | 248.10 | 247.50 | |
| #3低压加热器进汽焓 | kJ/kg | 2974.5078 | 2967.5122 | 2967.7172 | |
| #3低压加热器进水温度 | ℃ | 99.50 | 98.00 | 94.00 | |
| #3低压加热器进水焓 | kJ/kg | 417.6384 | 411.2900 | 394.4229 | |
| #3低压加热器出水温度 | ℃ | 118.70 | 115.60 | 107.50 | |
| #3低压加热器出水焓 | kJ/kg | 498.7748 | 485.6092 | 451.3236 | |
| #3低压加热器疏水温度 | ℃ | 122.50 | 118.00 | 112.00 |
| #3低压加热器疏水焓 | kJ/kg | 514.3478 | 495.2251 | 469.7832 | |
| 六段抽汽量 | t/h | 15.744 | 13.288 | 8.574 | |
| #3低压加热器进汽流量 | t/h | 15.744 | 13.288 | 8.574 | |
| #3低压加热器疏水量 | t/h | 34.865 | 31.843 | 24.492 | |
| 六段抽汽能量 | kJ/h | 46744452.72 | 39427839.92 | 254455.02 | |
| #3低压加热器温升 | ℃ | 19.20 | 17.60 | 13.50 | |
| #3低压加热器端差 | ℃ | 4.95 | 4.09 | 4.78 | |
| 六段抽汽压损 | % | 5.917 | 5.753 | 6.075 | |
| 中压缸排汽压力 | MPa | 0.228 | 0.205 | 0.159 | |
| 中压缸排汽温度 | ℃ | 249.50 | 248.10 | 247.70 | |
| 中压缸排汽焓值 | kJ/kg | 2969.2695 | 2967.2352 | 2967.9740 | |
| 中压缸排汽熵 | kJ/(kg.K) | 7.50 | 7.6909 | 7.80 | |
| 中压缸排汽等熵焓值 | kJ/kg | 2905.9062 | 24.7685 | 2886.6223 | |
| 中压缸排汽等熵焓值(减4%压损) | kJ/kg | 2915.0796 | 2903.8370 | 25.6176 | |
| 中压缸效率 | % | 90.062 | 88.667 | 87.673 | |
| 中压缸通流效率(减4%压损) | % | 91.376 | .942 | 88.885 | |
| 低压缸进汽压力 | MPa | 0.228 | 0.205 | 0.159 | |
| 低压缸进汽温度 | ℃ | 249.50 | 248.10 | 247.70 | |
| 低压缸进汽焓值 | kJ/kg | 2969.2695 | 2967.2352 | 2967.9740 | |
| 低压缸进汽熵 | kJ/(kg.K) | 7.50 | 7.6909 | 7.80 |
| 七段抽汽压力 | MPa | 0.138 | 0.127 | 0.111 | |
| 七段抽汽温度 | ℃ | 198.00 | 197.40 | 196.30 | |
| 抽汽压力下的饱和温度 | ℃ | 108.80 | 106.36 | 102.47 | |
| 七段抽汽焓 | kJ/kg | 2869.5511 | 2868.96 | 2867.5085 | |
| #2低压加热器进汽压力 | MPa | 0.127 | 0.116 | 0.102 | |
| #2低压加热器进汽温度 | ℃ | 197.60 | 197.40 | 196.30 | |
| #2低压加热器进汽焓 | kJ/kg | 2869.2976 | 2869.4434 | 2867.9561 | |
| #2低压加热器进水温度 | ℃ | 69.50 | 66.00 | 61.00 | |
| #2低压加热器进水焓 | kJ/kg | 291.6762 | 276.9906 | 256.0354 | |
| #2低压加热器出水温度 | ℃ | 99.50 | 98.10 | 94.00 | |
| #2低压加热器出水焓 | kJ/kg | 417.6384 | 411.7112 | 394.4229 | |
| #2低压加热器疏水温度 | ℃ | 105.50 | 102.50 | 99.00 | |
| #2低压加热器疏水焓 | kJ/kg | 442.2854 | 429.6146 | 414.8469 | |
| 流经#2低加的凝结水量 | t/h | 431.401 | 402.509 | 348.205 | |
| 七段抽汽量 | t/h | 21.811 | 21.823 | 19.496 | |
| #2低压加热器进汽流量 | t/h | 21.811 | 21.823 | 19.496 | |
| #2低压加热器疏水量 | t/h | 56.677 | 53.666 | 43.988 | |
| 七段抽汽能量 | kJ/h | 625193.79 | 62607179.41 | 55904111.15 | |
| #2低压加热器温升 | ℃ | 30.00 | 32.10 | 33.00 | |
| #2低压加热器端差 | ℃ | 6.86 | 5.63 | 6.08 |
| 七段抽汽压损 | % | 7.994 | 8.6 | 8.137 | |
| 轴封加热器进汽压力 | MPa | 0.07260 | 0.10510 | 0.08860 | |
| 轴封加热器进汽温度 | ℃ | 416.30 | 411.20 | 403.00 | |
| 轴封加热器进汽焓值 | kJ/kg | 3312.3828 | 3301.3298 | 3284.5906 | |
| 轴封加热器进水温度 | ℃ | 62.90 | 61.10 | 56.80 | |
| 轴封加热器进水焓值 | kJ/kg | 2.0509 | 256.4871 | 238.4696 | |
| 轴封加热器出水温度 | ℃ | 69.50 | 66.00 | 61.00 | |
| 轴封加热器出水焓值 | kJ/kg | 291.6762 | 276.9906 | 256.0354 | |
| 轴封加热器疏水温度 | ℃ | 88.3 | 96.7 | 95.0 | |
| 轴封加热器疏水焓值 | kJ/kg | 369.72 | 405.1508 | 397.9881 | |
| 流经轴加的凝结水流量 | kJ/kg | 431.401 | 402.509 | 348.205 | |
| 轴封加热器进汽量 | t/h | 4.133 | 2.908 | 2.162 | |
| 轴封加热器温升 | ℃ | 6.60 | 4.90 | 4.20 | |
| 八段抽汽压力 | MPa | 0.035 | 0.034 | 0.028 | |
| 八段抽汽温度 | ℃ | 95.60 | 94.60 | 93.10 | |
| 八段抽汽压力下饱和温度 | ℃ | 72.44 | 72.10 | 67.22 | |
| 八段抽汽焓 | kJ/kg | 2675.9665 | 2674.09 | 2672.0631 | |
| #1低压加热器进汽压力 | MPa | 0.03260 | 0.03340 | 0.02620 | |
| #1低压加热器进汽温度 | ℃ | 95.50 | 94.60 | 93.00 | |
| #1低压加热器进汽焓 | kJ/kg | 2676.0341 | 2674.1887 | 2672.0576 |
| #1低压加热器进水温度 | ℃ | 45.50 | 44.10 | 41.90 | |
| #1低压加热器进水焓 | kJ/kg | 191.3114 | 185.4281 | 176.2033 | |
| #1低压加热器出水温度 | ℃ | 62.90 | 61.10 | 56.80 | |
| #1低压加热器出水焓 | kJ/kg | 2.0509 | 256.4871 | 238.4696 | |
| #1低压加热器疏水温度 | ℃ | 65.20 | 63.90 | 60.50 | |
| #1低压加热器疏水焓 | kJ/kg | 260.3005 | 267.4185 | 253.1838 | |
| 八抽流量 | t/h | 13.098 | 11.953 | 9.065 | |
| #1低压加热器进汽流量 | t/h | 13.098 | 11.953 | 9.065 | |
| #1低压加热器疏水量 | t/h | 17.231 | 14.861 | 11.227 | |
| 八段抽汽能量 | kJ/h | 35051144.74 | 31963520.41 | 24222107.5 | |
| #1低压加热器温升 | ℃ | 17.40 | 17.00 | 14.90 | |
| #1低压加热器端差 | ℃ | 8.15 | 10.51 | 9.24 | |
| 八段抽汽压损 | % | 5.780 | 2.053 | 5.072 | |
| 轴封冷却器进汽压力 | MPa | 0.107 | 0.142 | 0.093 | |
| 轴封冷却器进汽温度 | ℃ | 212.300 | 208.300 | 199.500 | |
| 轴封冷却器进汽焓值 | kJ/kg | 29.3925 | 28.9102 | 2874.7250 | |
| 轴封冷却器进水温度 | ℃ | 42.80 | 42.30 | 39.50 | |
| 轴封冷却器进水焓值 | kJ/kg | 180.0329 | 177.9093 | 166.1792 | |
| 轴封冷却器出水温度 | ℃ | 45.50 | 44.10 | 41.90 | |
| 轴封冷却器出水焓值 | kJ/kg | 191.3114 | 185.4281 | 176.2033 |
| 轴封冷却器疏水温度 | ℃ | 97.80 | 97.60 | 78.60 | |
| 轴封冷却器疏水焓值 | kJ/kg | 409.7873 | 408.9442 | 329.0398 | |
| 轴封冷却器进汽量 | t/h | 1.994 | 1.245 | 1.399 | |
| 轴封冷却器温升 | ℃ | 2.70 | 1.80 | 2.40 | |
| 大气压力 | kPa | 98.60 | 98.60 | 98.60 | |
| 凝汽器真空 | kPa | .775 | .810 | 91.56 | |
| 排汽压力 | kPa | 8.82500 | 8.79000 | 7.04000 | |
| 排汽压力下的饱和温度 | ℃ | 43.41 | 43.33 | 39.13 | |
| 低压缸排汽量 | t/h | 409.091 | 372.840 | 328.479 | |
| 循环水入口温度 | ℃ | 29.4 | 30.3 | 27.9 | |
| 循环水入口压力(#1) | MPa | 0.170 | 0.169 | 0.169 | |
| 循环水入口压力(#2) | MPa | 0.163 | 0.161 | 0.162 | |
| 循环水入口压力(#3) | MPa | 0.168 | 0.168 | 0.168 | |
| 循环水出口温度(#1) | ℃ | 39.1 | 38.7 | 35.3 | |
| 循环水出口温度(#2) | ℃ | 39.0 | 39.1 | 35.1 | |
| 循环水出口温度(#3) | ℃ | 38.6 | 39.2 | 34.7 | |
| 低压缸排汽温度(#1) | ℃ | 43.2 | 43.1 | 39.0 | |
| 低压缸排汽温度(#2) | ℃ | 42.7 | 42.8 | 38.4 | |
| 低压缸排汽温度(#3) | ℃ | 43.2 | 42.7 | 39.1 | |
| 循环水温升 | ℃ | 9.50 | 8.70 | 7.13 |
| 凝汽器端差 | ℃ | 4.51 | 4.33 | 4.10 | |
| 发电机功率 | kW | 193320 | 178200 | 149400 | |
| 电机损失 | kW | 3344.436 | 3082.86 | 2584.62 | |
| 机械损失 | kW | 493.4 | 493.4 | 493.4 | |
| 汽轮机输出功率 | kW | 197157.836 | 181776.26 | 152478.02 | |
| 厂用电量 | KW | 13050 | 13050 | 11700 | |
| 厂用电率 | % | 6.750 | 7.323 | 7.831 | |
| 主蒸汽吸热量 | kJ/h | 1414483422.034 | 1311747080.708 | 1123966337.002 | |
| 再热汽吸热量 | kJ/h | 245783412.217 | 222882918.288 | 196847734.741 | |
| 再热减温水吸热量 | kJ/h | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 系统吸热量 | kJ/h | 1660266834.250 | 1570270035.01 | 1320814071.742 | |
| 热耗率 | kJ/kWh | 8588.1794 | 8708.5602 | 8840.7903 | |
| 进入汽轮机热量 | kJ/h | 3791117695.780 | 3499244502.332 | 2980607255.141 | |
| 各级抽汽能量总和 | kJ/h | 5249918.539 | 484152581.381 | 383486266.318 | |
| 由轴封系统进出系统的能量 | kJ/h | 51100236.010 | 41661637.063 | 30569435.135 | |
| 凝汽器排汽能量 | kJ/h | 1004670365.354 | 930745718.985 | 822885965.662 | |
| 排汽焓(有用能终点UEEP) | kJ/kg | 2455.8578 | 2496.3677 | 2515.9494 | |
| 低压缸效率(UEEP) | % | 85.31 | 85.03 | 83.611 | |
| 初压对热耗的修正率 | % | 0.027185783 | 0.037282153 | 0.084278784 | |
| 初压对功率的修正率 | % | -0.316190786 | -0.433504372 | -0.980739218 |
| 初温对热耗的修正率 | % | 0.0463417 | 0.001611794 | -0.005846081 | |
| 初温对功率的修正率 | % | 0.0357076 | 0.000400637 | -0.005474794 | |
| 再热温度对热耗的修正率 | % | 0.006129349 | 0.115302993 | 0.0224923 | |
| 再热温度对功率的修正率 | % | -0.02035756 | -0.415157363 | -0.0801112 | |
| 再热压损对热耗的修正率 | % | 0.339454656 | 0.334943402 | 0.31199081 | |
| 再热压损对功率的修正率 | % | -0.916011361 | -0.9037177 | -0.842237119 | |
| 背压对热耗的修正率 | % | 2.8407231 | 2.809651866 | 1.277617219 | |
| 背压对功率的修正率 | % | -2.7714674 | -2.748883071 | -1.248583547 | |
| 参数对热耗总的修正率 | % | 3.259956369 | 3.298792207 | 1.690533031 | |
| 参数对功率总的修正率 | % | -3.995766717 | -4.501041345 | -3.157145877 | |
| 参数修正后的热耗率 | kJ/kW.h | 8317.04725 | 8430.439332 | 8693.818434 | |
| 参数修正后的功率 | kW | 201366.1204 | 186598.33 | 154270.5462 |
| 测 试 项 目 | 单 位 | 数 值 |
| 电 负 荷 | MW | 175.6 |
| 循环水入口温度 | ℃ | 27.6 |
| 循环水出口温度(#1) | ℃ | 35.9 |
| 循环水出口温度(#2) | ℃ | 35.8 |
| 循环水出口温度(#3) | ℃ | 35.4 |
| 凝汽器排汽温度(#1) | ℃ | 39.9 |
| 凝汽器排汽温度(#2) | ℃ | 39.4 |
| 凝汽器排汽温度(#3) | ℃ | 40.0 |
| 大 气 压 力 | Pa | 98630 |
| 真空试验初值 | Pa | 91088 |
| 真空试验终值 | Pa | 87047 |
| 有效试验计算时间 | min | 5 |
| 真空平均下降值 | kPa/min | 0.52 |
| 表(3) #2机组给水泵、循环水泵、凝结水泵单耗 2009年7月15日 | ||||
| 测试项目 | 单位 | 试验开始 | 试验结束 | 试验数据计算 |
| 发电机有功 | kWh | 4205.915 | 4209.870 | 1423800 |
| 试验时间 | h | 8 | ||
| 发电机平均电负荷 | kWh | 177975 | ||
| #4给水泵电量 | 3113.46 | 3116.58 | 3.12 | |
| 给水泵电量合计 | kWh | 29952 | ||
| #3循环水泵电量 | 2384.71 | 2388.24 | 3.53 | |
| #4循环水泵电量 | 4196.26 | 4199.67 | 3.41 | |
| 循环水泵电量合计 | kWh | 16656 | ||
| 凝结水泵变频运行电量 | 254.71 | 1.42 | 0.71 | |
| 凝结水泵电量合计 | kWh | 1704 | ||
| 主给水流量 | t | 20674.4 | 25034.2 | 4359.8 |
| #2机组给水泵单耗 | kWh/t | 6.87 | ||
| #2机组给水泵耗电率 | % | 2.103 | ||
| #2机组循环水泵耗电率 | % | 1.1698 | ||
| #2机组凝结水泵耗电率 | % | 0.120 | ||
200MW工况大修后汽耗率3.08g/kW.h,比修前3.093g/kW.h下降0.013g/kW.h,换算到电功率202.37MW时主汽流量为623.2t/h,表明大修后汽轮机通流部分做功能力增强。主蒸汽流量的减少使机组热耗下降55.47kJ/kW.h。
4、给水温度
试验期间#2高加出口水温240.5℃,最终给水温度243℃,对一、二号高加进行计算分析:
| 项 目 | 单位 | #1高加 | #2高加 |
| 高压加热器进汽流量 | t/h | 55.80 | 36.42 |
| 高压加热器进汽压力 | MPa | 2.219 | 3.456 |
| 高压加热器进汽温度 | ℃ | 245.5 | 393.5 |
| 高压加热器进口水温度 | ℃ | 169.8 | 212.2 |
| 高压加热器出口水温度 | ℃ | 212.2 | 240.5 |
| 高压加热器温升 | ℃ | 42.4 | 28.3 |
| 高压加热器疏水温度 | ℃ | 215.3 | 241.5 |
| 高压加热器抽汽压损 | % | 7.12 | 4.49 |
| 高压加热器出口端差 | ℃ | 5.48 | 1.31 |
| 高加出口端差设计值 | ℃ | 3.8 | 1 |
11.设备评级
主机:
| 型号:N200—12.7/535/535 | ||||||
| 主 要 参 数 及 试 验 数 据 | 设 计 值 | 实 际 值 | ||||
| 额定功率 额定主汽压力 额定主汽温度 再热蒸汽温度 额定功率主蒸汽流量 最终给水温度 最大保证工况热耗率 真空严密性 轴承振动值 1瓦 ⊥ ― ⊙ 2瓦 ⊥ ― ⊙ 3瓦 ⊥ ― ⊙ 4瓦 ⊥ ― ⊙ 5瓦 ⊥ ― ⊙ 6瓦 ⊥ ― ⊙ 7瓦 ⊥ ― ⊙ 8瓦 ⊥ ― ⊙ 9瓦 ⊥ ― ⊙ | MW MPa ℃ ℃ T/h ℃ kJ/kw.h kPa/min 1/100mm | 220 12.75 535 535 610 250.5 8129.63 0.3 报警值:5 优秀值:≤3 | 200 12.709 535 535 0 243 8317.05 0.52 0.7 1.4 0.8 1.6 1.9 0.7 2.1 3.5 1.5 2.1 4.2 1.9 2.9 2.1 5.4 2.3 3.5 1.8 1.4 1.9 0.6 1.1 0.7 0.9 1.0 1.4 1.1 | |||
| 存在问题: 无 | ||||||
| 评 级 结 果 | ||||||
| 一 类 | 二 类 | 三 类 | ||||
| √ | ||||||
| 序号 | 设 备 名 称 | 设 备 型 号 | 评级等级 | 存 在 问 题 | ||
| 一类 | 二类 | 三类 | ||||
| 1 | #4给水泵组 | FK6F32(主) R17K1-E(偶) FA1B56(前) | √ | |||
| 2 | #5给水泵组 | 40CHTA-6(主泵) R16K(偶合器)YNKN300/200前 | √ | |||
| 3 | #6给水泵组 | 40CHTA-6(主泵) OH46/I(偶合器) YNKN300/200前 | √ | |||
| 4 | #3凝结水泵 | 8LDTN-6 | √ | |||
| 5 | #4凝结水泵 | 8LDTN-6 | √ | |||
| 6 | #3循环水泵 | √ | ||||
| 7 | #4循环水泵 | √ | ||||
| 8 | #2低加#1疏水泵 | 150NW-78×2 | √ | |||
| 9 | #2低加#2疏水泵 | 150NW-78×2 | √ | |||
| 10 | #3内冷水泵 | 6SH-6 | √ | |||
| 11 | #4内冷水泵 | 8SH-9 | √ | |||
| 12 | #3排水泵 | 6SH-9A | √ | |||
| 13 | #4排水泵 | 6SH-9A | √ | |||
| 14 | #4工业水泵 | 8SH-9A | √ | |||
| 15 | #5工业水泵 | 8SH-9A | √ | |||
| 16 | #3真空泵 | √ | ||||
| 17 | #4真空泵 | √ | ||||
| 18 | #2机#1排油烟机 | GXP-II | √ | |||
| 19 | #2机#2排油烟机 | GXP-II | √ | |||
| 20 | #2机主机冷油器 | YL-60-1(三台) | √ | |||
| 21 | #2机启动油泵 | 150Y1-150×2B | √ | |||
| 22 | #2机交流润滑油泵 | VS150-50-1 | √ | |||
| 23 | #2机直流事故油泵 | VS150-50-1 | √ | |||
| 24 | #2机#1顶轴油泵 | ZBSV40 | √ | |||
| 25 | #2机#2顶轴油泵 | ZBSV40 | √ | |||
| 26 | 空侧交流密封油泵 | 3GR42×4A 10.5/10 | √ | |||
| 27 | 氢侧直流油泵 | 3G42×4A-4.8/10 | √ | |||
| 28 | 氢侧交流油泵 | 3G42×4A-4.8/10 | √ | |||
| 29 | 氢侧直流油泵 | 3G42×4A-10.5/10 | √ | |||
| 30 | #1低压加热器 | JD-340-13 | √ | |||
| 31 | #2低压加热器 | JD-340-14 | √ | |||
| 32 | #3低压加热器 | JD-340-15 | √ | |||
| 33 | #4低压加热器 | JD340-16 | √ | |||
| 34 | #1高压加热器 | GJ550-37 | √ | |||
| 35 | #2高压加热器 | GJ550-37 | √ | |||
| 36 | 疏水加热器 | SL-90 | √ | |||
| 37 | 二抽蒸汽冷却器 | ZL-432 | √ | |||
| 38 | 四抽蒸汽冷却器 | ZL-31 | √ |
| 39 | #1凝汽器 | N11220 | √ | |||
| 40 | #2凝汽器 | N11220 | √ | |||
| 41 | #3凝汽器 | N11220 | √ | |||
| 设备总台数41台 | 各类设备台数合计41 | |||||
| 设备完好率=完好设备数量/评级设备总量×100%=100% | ||||||
12.指导书目录
| 序号 | 名 称 | 编 号 | 验收等级 | 执行情况 |
| 1 | #2汽轮机高压缸检修 | 2QJBT.01/2009 | Ⅳ | 已执行 |
| 2 | #2汽轮机中压缸检修 | 2QJBT.02/2009 | Ⅳ | 已执行 |
| 3 | #2汽轮机低压缸检修 | 2QJBT.03/2009 | Ⅳ | 已执行 |
| 4 | #2机组轴系中心调整 | 2QJBT.04/2009 | Ⅳ | 已执行 |
| 5 | #1轴承检修 | 2QJBT.05/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 6 | #2轴承及推力轴承检修 | 2QJBT.06/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 7 | #3轴承检修 | 2QJBT.07/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 8 | #4轴承检修 | 2QJBT.08/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 9 | #5轴承检修 | 2QJBT.09/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 10 | #2机汽侧轴承及密封瓦检修 | 2QJBT.10/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 11 | #2机励侧轴承及密封瓦检修 | 2QJBT.11/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 12 | #8轴承检修 | 2QJBT.12/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 13 | #9轴承检修 | 2QJBT.13/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 14 | #2机凝汽器及其附属设备检修 | 2QJBT.14/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 15 | #2机高加系统检修 | 2QJBT.15/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 16 | #2机水塔及清污机检修 | 2QJBT.16/2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 17 | #2机氢冷器阀门检修 | 2QJBT.17/2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 18 | #2机高压调速汽门A级检修 | 2QJ.TJ-01/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 19 | #2机中压调速汽门A级检修 | 2QJ.TJ-02/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 20 | #2机EH油系统A级检修 | 2QJ.TJ-03/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 21 | #2机调节保安系统A级检修 | 2QJ.TJ-04/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 22 | #2机高压油泵、润滑油泵A级检修 | 2QJ.TJ-05/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 23 | #2机高压自动关闭器A级检修 | 2QJ.TJ-06/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 24 | #2机中压自动关闭器A级检修 | 2QJ.TJ-07/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 25 | #2机中压主汽门A级检修 | 2QJ.TJ-08/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 26 | #2机高压主汽门A级检修 | 2QJ.TJ-09/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 27 | #2机密封油排油烟风机A级检修 | 2QJ.TJ-10/2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 28 | #2机主油箱排油烟风机A级检修 | 2QJ.TJ-11/2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 29 | #2机主机冷油器A级检修 | 2QJ.TJ-12/2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 30 | #2机主油箱及附件A级检修 | 2QJ.TJ-13/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 31 | #2机密封油系统A级检修 | 2QJ.TJ-14/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 32 | #2机主油泵及同步器A级检修 | 2QJ.TJ-15/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 33 | #2机蓄能器A级检修 | 2QJ.TJ-16/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 34 | #2机供热油站A级检修 | 2QJ.TJ-17/2009 | Ⅲ | 未执行 |
| 35 | #2机#4给水泵A级检修 | 2QJSB.001/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 36 | #2机#5给水泵A级检修 | 2QJSB.002-2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 37 | #2机#6给水泵A级检修 | 2QJSB.003-2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 38 | #2机#4偶合器A级检修 | 2QJSB.004-2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 39 | #2机#5偶合器A级检修 | 2QJSB.005-2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 40 | #2机#6偶合器A级检修 | 2QJSB.006-2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 41 | #2机#4前置泵A级检修 | 2QJSB.007-2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 42 | #2机#5前置泵A级检修 | 2QJSB.008-2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 43 | #2机#6前置泵A级检修 | 2QJSB.009-2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 44 | #2机#3凝结水泵A级检修 | 2QJSB.010-2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 45 | #2机#4凝结水泵A级检修 | 2QJSB.011-2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 46 | #2机#3循环水泵A级检修 | 2QJSB.012-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 47 | #2机#4循环水泵A级检修 | 2QJSB.013-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 48 | #2机#3真空泵A级检修 | 2QJSB.014-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 49 | #2机#4真空泵A级检修 | 2QJSB.015-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 50 | #2机#5、#6工作、润滑冷油器改造 | 2QJSB.016-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 51 | #2机#4给水泵冷油器A级检修 | 2QJSB.017-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 52 | #2机#2低加#1疏水泵A级检修 | 2QJSB.018-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 53 | #2机#2低加#2疏水泵A级检修 | 2QJSB.019-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 54 | #2机#5工业水泵A级检修 | 2QJSB.020-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 55 | #2机#4工业水泵A级检修 | 2QJSB.021-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 56 | #2机阀门A级检修 | 2QJSB.022-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 57 | #2机除氧器、除氧水箱A级检修 | 2QJGF.001-2009 | Ⅳ | 已执行 |
| 58 | #2机连续排污扩容器A级检修 | 2QJGF.002-2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 59 | #2机轴封供汽系统阀门A级检修 | 2QJGF.003-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 60 | #2机#1轴加风机A级检修 | 2QJGF.004-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 61 | #2机#2轴加风机A级检修 | 2QJGF.005-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 62 | #2机给水系统阀门A级检修 | 2QJGF.006-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 63 | #2机法兰螺栓汽缸加热系统阀门A级检修 | 2QJGF.007-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| #2机低加疏水真空系统阀门A级检修 | 2QJGF.008-2009 | Ⅱ | 已执行 | |
| 65 | #2机凝结水系统阀门A级检修 | 2QJGF.009-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 66 | #2机主再热及I、II级旁路系统阀门A级检修 | 2QJGF.010-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 67 | #2机厂用蒸汽系统阀门A级检修 | 2QJGF.011-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 68 | #2机抽汽系统阀门A级检修 | 2QJGF.012-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 69 | #2机除氧系统阀门A级检修 | 2QJGF.013-2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 70 | #2机#3内冷水泵A级检修 | 2QJ.FJ-01/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 71 | #2机#4内冷水泵A级检修 | 2QJ.FJ-02/2009 | Ⅲ | 已执行 |
| 72 | #2机内冷系统冷却器、滤网、阀门A级检修 | 2QJ.FJ-03/2009 | Ⅱ | 已执行 |
| 73 | #2机氢系统A级检修 | 2QJ.FJ-04/2009 | Ⅱ | 已执行 |
13.1、低压缸通流间隙斜面值29级设计值为9.98-11.24mm,实测为0度左侧为6.8mm 右侧为9.1mm,90度左侧为6.9mm 右侧为9.0mm 。 34级设计值为10.71-12.21mm,实测为0度左侧为6.8mm 右侧为6.9mm,90度左侧为6.9mm 右侧为6.9mm 。数值偏小,与上次大修数值基本相同。低压缸通流间隙叶顶与隔板间隙34级设计值为8.04-9.66,实测为0度左侧为7.9mm 右侧为7.4mm,90度左侧为7.9mm 右侧为7.6mm 。数值偏小,与上次大修数值基本相同。低压缸后立键膨胀间隙偏小,a、d值设计值为10-11mm,实测为5.5mm、5.0mm。与上次大修数值基本相同。
纠正措施:本次大修不做处理。
13.2、高压转子后轮跳动0.055mm。中压转子前轮跳动0.16mm,后轮跳动0.08mm。低压转子前轮跳动0.05mm,后轮跳动0.075。转子跳动设计值均为小于0.03mm。与上次大修数值基本相同。
纠正措施:本次大修不做处理。
13.3、中压缸通流间隙斜面值20级-22级数值偏小,最大为2.5mm。中压缸通流间隙叶顶间隙27级左侧数值偏小,最大为0.9mm。与上次大修数值基本相同。纠正措施:本次大修不做处理。
13.4、各瓦顶部间隙
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | |
| 设计值 | 0.25-0.35 | 0.40-0.50 | 0.40-0.60 | 0.27-0.38 | |||||
| 实测值 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.61 | 前1.10 后1.25 | 1.03 | 0.77 | 0.50 |
纠正措施:本次大修不做处理。
13.5、#2机六瓦在检修过程中发现下瓦出油侧有局部脱胎,脱胎面积Φ6mm。纠正措施:返厂修复处理。
13.6、左右中压主汽阀预启阀行程图纸要求为15±0.5mm,实际测量均为18mm,超过标准值。预启阀因长期运行,快速关闭导致小阀磨损严重,但不影响阀门的形成和进汽量。
纠正措施:本次大修不做处理。
14.遗留问题
1.通流部分个别间隙值超差,已填入不符合项。
遗留原因:隔板变形,本次大修未进行。
2.轴瓦顶隙超差,已填入不符合项。
遗留原因:轴瓦顶隙超差,需要对轴瓦乌金进行重新浇筑或直接更换新瓦,或者对研轴瓦结合面。考虑到轴系运行状况良好,本次大修未对此项进行调整。
3. 左右中压主汽阀预启阀行程超过标准值,已填入不符合项。
遗留原因:预启阀因长期运行,快速关闭导致小阀磨损严重,但不影响阀门的形成和进汽量。本次大修不做处理。
4.真空严密性试验值0.52kPa/min,优秀值为0.3kPa/min,不合格。
遗留原因:真空系统存在泄漏点,现机组运行期间利用氦式检漏仪查找漏点,机组运行期间无法处理,待停机时进一步注高水位查找漏点,并确定处理方案。下载本文