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汽机大修总结
2025-09-29 08:51:54 责编:小OO
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#2机汽机大修总结

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    汽 机 分 场

2009年7月28日

#2汽轮机组A级检修报告

1.修前运行数据

从上次大修结束至此次大修开始运行小时数25903.45小时,备用7958.4小时,从上次大修结束到本次大修开始小修 2次,停用小时数650小时。

从上次大修结束至本次大修开始非计划停用 0次0小时,非计划停运系数 0 ,其中,强迫停运 0小时。

从上次大修结束至本次大修开始日历小时数34680,可用小时33861.99小时,可用系数 98.12% 。

2.修前设备状态

2.1主汽轮机效率低,真空低且严密性不合格。

2.2高压调节门阀头及阀座在机组多次大修期间对其进行研磨,致使阀座密封线下沉及阀头磨损严重,导致高压调速汽门行程改变,造成阀门关闭不严。

2.3水塔膨胀节腐蚀严重,无法修补。

2.4 #4、#5给水泵流量不足。

3.大修主要目标

3.1本次大修所要解决的问题

3.1.1主机热效率低。

3.1.2真空严密性不合格。

3.1.3 #5、6给水泵流量偏低。

3.1.4水塔膨胀节改造。

3.1.5给水温度低。

3.2本次大修所要完成的主要工作

3.2.1高压调速汽门阀头及阀座更换。

3.2.2水塔膨胀节改造。

3.2.3真空泵返厂。

3.2.4 #4、5给水泵返厂校泵。

3.2.5油动机、压差阀、平衡阀返厂做实验。

3.2.6疏放水管和空气管换厚壁管,进口阀门修复。

3.2.7配合化学和金属监督专业完成监督检查项目。

3.3本次大修所要达到的主要目的

3.3.1大修后机组一次启动成功,按时接带负荷,120天内不发生非停事件或连续运行120天以上。

3.3.2在BMCR工况下,汽轮机热耗率≦8496.6KJ/Kwh,机组供电煤耗<360g/kwh.

3.3.3大修后主机各轴承振动≦0.076mm,温度≦85℃,真空度达到95%以上。

3.3.4不发生人为责任的设备损坏事故和人身轻伤事故。

4.主要检修对策

4.1 #6瓦下瓦宏观检查发现层补焊区域有Φ6mm左右脱胎痕迹。

纠正措施:返回汽轮机厂重新挖补乌金补焊,补焊后进行超声检测和着色渗透检查合格。

4.2 #2机右高压主汽门壳内壁铸造缺陷引起的开裂性裂纹。

纠正措施:现场将右侧高压主汽门的裂纹打磨消除,在现场补焊,施工工艺严格遵照处理方案执行,已处理完毕。

4.3 #5号给水泵涡轮乌金脱落。

纠正措施:返厂重新浇注乌金,并调整间隙至合格,已处理完毕。

4.4前箱后油档、中箱前后油档、密封瓦内油档铜齿磨损严重。

处理措施:重新镶铜齿,间隙调整至合格范围。

4.5四、五瓦外油档铜齿磨损严重。

处理措施:更换接触式油档,三瓦外接触式油档部分损坏,更换新型接触式油档。

4.6再热管道和中压导气管部分弯管组织劣化。

处理措施:更换弯管。

4.7 #6号给水泵出口电动门无损检测发现外表面三处裂纹,阀门入口侧肩部裂纹长度约30mm两条,出口侧肩部裂纹长度约10mm一条,裂纹深度约到10mm。

纠正措施:现场将门体外表面裂纹打磨消除,在现场补焊,施工工艺严格遵照处理方案执行,已处理完毕。

4.8 #3、4凝结水泵首级导流壳汽蚀严重。

纠正措施:更换新件。

5.实际检修效果

5.1.汽缸部分

5.1.1对高、中、低压外缸及高压内缸进行全面检查,未发现缺陷。

5.1.2对喷嘴、隔板及隔板套全面检查,其中高压第#6-#9隔板炉侧、#8、#9、#11隔板电侧叶顶汽封结合面及中压#3套结合面有蒸汽冲刷痕迹,经补焊研磨处理完毕,其它检查无缺陷。

5.1.3对轴封和各抽汽管道检查,未发现异物。

5.1.4检查各部套膨胀间隙,对不合格处打磨至符合要求。

5.1.5对滑销系统进行检查,其中后立键膨胀间隙超差无法恢复,已填写不符合项报告。其余均已修整间隙至设计范围内。

5.1.6对汽缸结合面、各部套、导汽管等部件紧固螺栓清扫过扣,送金属校检,不合格螺栓全部更换完毕。

5.1.7合空缸紧1/3螺栓检查结合面间隙,0.05mm塞尺不入。

5.2转子部分

5.2.1转子进行全面检查,未发现异常。

5.2.2对转子跳动、瓢偏等进行检测,高压对轮处跳动0.055、瓢偏0.0175;中压前轮处跳动0.16、瓢偏0.025,中压后轮处跳动0.08、瓢偏0.03;低压前轮处跳动0.05、瓢偏0.005,低压后轮处跳动0.075、瓢偏0.0075;圆周跳动超差已填写不符合项报告。

5.2.3各转子中心孔金属监督专业宏观检查合格,NDT检验合格。

5.2.4对各对轮的销子孔和对轮螺栓进行清扫检查,未发现磨损拉毛现象。

5.2.5对中压转子短轴、低压转子前后短轴螺栓紧固。

5.2.6#1-#9瓦轴径检查未发现磨损。

5.2.7测量轴径椭圆度、圆锥度、扬度。其数据均在设计范围内。

5.2.8测量并调整各瓦处转子相对油档洼窝中心。

5.2.9轴系中心:

对轮位置上下高差上下张口左右偏差左右张口
高中轮(修前)高轮低0.245

下张口0.54

高轮偏炉0.525

炉张口0.02

中低轮(修前)中轮高0.145

下张口0.01

中轮偏炉0.235

炉张口0.04

低(修前)高0.10

上张口0.08

低偏电0.10

电张口0.01

高中轮(修后)0下张口0.47

00
中低轮(修后)中轮低0.01

下张口0.01

中轮偏炉0.025

炉张口0.01

低(修后)高0.10

上张口0.015

发偏电0.04

0
发励轮(修后)0下张0.01

00
5.3轴承部分

5.3.1分别对#1-#9轴承进行宏观检查,#6瓦下瓦发现一处脱胎痕迹,已处理完毕。

5.3.2 中心调整后对各个轴瓦垫铁进行认真研磨,至接触面良好。

5.3.3 #1-#9轴瓦顶隙超差,已填写不符合项;轴承紧力调整至合格。

5.3.4 #1-#9轴瓦更换新的瓦温线。

5.3.5 #1-#9轴承紧力调整合格。

5.4通流间隙

5.4.1测量轴向通流间隙。其中中压缸通流间隙斜面值20级-22级数值偏小,最大超差为比设计值小2.5mm。低压缸通流间隙斜面值29级、34级数值偏小,最大超差为比设计值小3.9mm,与上次大修数值基本相同。中压缸通流间隙叶顶间隙27级左侧数值偏小,最大超差为比设计值小0.9mm。低压缸通流间隙叶顶与隔板间隙30级、34级数值偏小,最大超差为比设计值分别小1.15mm、0.6mm,已填写不符合项报告。

5.4.2对轴封和隔板汽封、叶顶汽封分别进行调整至设计值。

5.5保温、油漆部分

主机高中压缸及中低连通管检修项目结束后,对主机汽缸、高压进汽管、中压进气管及中低连通管级进行保温恢复。上下缸粘贴保温要求为上缸粘贴3层硅酸铝,外包6层甩丝毯;下缸粘贴3层保温棉,外包8层甩丝毯;最终保温层厚度为上缸为上缸240mm,下缸为290mm。高压进汽管、中压进汽管及中低连通管保温恢复过程符合设计要求。所有更换阀门、管道及改造设备均以刷油漆完毕,汽缸油漆修复完毕。所有保温及恢复过程均由验收人员验收合格。

5.6 EH油系统

5.6.1油动机:因我厂不能油动机进行试验及检修,必须返厂维修,油动机返厂做试验性能良好,更换油动机上的滤网及密封件并对伺服阀进行检测合格,在返厂做试验时检查发现有一条高压调速汽门油动机活塞杆磨损严重,更换新的活塞杆。

5.6.2 EH油箱:对EH油箱内部进行清扫,内部有少许杂质,全部清除后化学人员验收合格后回装,并且更换系统中的来回油滤网及密封圈。

5.6.3高低压蓄能器:本次大修没有对高低压蓄能器胶囊进行检查,对其进行冲氮气检查压力都正常(高压0.91±0.2Mpa,低压0.21Mpa)。

5.6.4 EH油冷油器:清扫冷油器铜管并且打压0.3Mpa,管系无漏泄部位。

5.6.5 EH油系统耐压试验合格,无漏点,安全阀动作压力为16.8Mpa,#1油泵出口压力为:14.7Mpa,#2油泵出口压力为:14.8Mpa。并且更换EH油系统滤网。

5.7密封油系统

5.7.1压差阀、平衡阀、安全阀返厂调做试验,发现平衡阀阀芯磨损严重,安全阀阀芯卡涩对其进行更换新的备件并做试验合格。

5.7.2密封油箱清扫,浮球阀检查,经验收合格后回装,并对该系统漏点进行处理,更换滤网。

5.7.3密封油空氢侧冷油器水侧清扫,进行打压0.3MPA,发现空氢侧冷油器胀口处均有泄漏部位,返厂对胀口部位进行补焊处理合格。

5.7.4对压差阀、平衡阀等各个阀的信号管路进行清扫工作,以保证其内部清洁畅通。

5.7.5因在本次大修前,空氢侧密封油泵压力一直稳定,所以在本次大修期间不对其进行检查工作,只更换新的机械密封。更换密封油系统排油烟风机出入口滤材。

5.8润滑油系统

5.8.1主机冷油器:冷油器水侧清扫,并对冷油器进行打压0.3MPA,管系无漏泄部位,并对油水侧出入口门进行检查。

5.8.2交直流润滑油泵:更换交流润滑油泵的轴承,解体检查发现交流润滑油泵的推力轴承磨损,油泵窜动0.32mm,更换新的推力轴承,重新调整油泵窜动间隙0.21mm合格。

5.8.3主油箱: 清扫主油箱及射油器附件,尺寸均符合要求回装,更换射油器出口法兰垫为聚四氟乙稀垫.在本次大修时发现回油滤网破损严重,利用本次机会更换新的编织滤网60#。

5.8.4主油泵:全面检查各个部件完好,油泵串动为0.22mm,重新补瓦处理调整间隙为0.15mm,油泵与高压转子高差为0.23mm.

5.8.5高压油泵:全面检查各个部件尺寸在规定范围内,更换推力轴承412(7416)回装油泵.

5.8.6顶轴油泵:对其入口滤网进行清扫。

5.8.7更换润滑油系统排油烟风机入口滤材。

5.9保安系统:

5.9.1大修时对危急遮断器解体检查,各个部件尺寸符合要求

5.9.2解体保安操纵箱检查各个滑阀,各尺寸均符合要求,检查#1、#2滑阀上盖与主阀配合处K面密封面达到100%接触,其他各个部件尺寸数据合乎要求,清扫干净后回装.

5.9.3对高中压自动关闭器进行解体检查,密封环良好没有更换,测量各个部件尺寸均符合要求,更换高压自动关闭器油封。

5.10主机高中压主调门:

5.10.1高压调速汽门: #2机组是1987年12月投产使用,至今已进行七次大修。高压调节门阀头及阀座在机组多次大修期间对其进行研磨,致使阀座密封线下沉及阀头磨损严重,导致高压调速汽门行程改变,造成阀门关闭不严,严重威胁了机组的安全稳定运行。如果不对高压调速汽门阀头及阀座改造将造成阀门关闭不严,严重威胁了机组的安全稳定运行,在本次大修期间进行改造,更换新的阀头和阀座,并对密封线进行检查接触100%合格,更换新的主调门螺栓74条.

5.10.2高压主汽门:解体检查高压主汽门,各个尺寸均合乎要求,压密封线

检查其密封达到100%接触,没有进行外委研磨处理工作。在对#2机右高压主汽门检查是发现壳内壁铸造缺陷引起的开裂性缺陷,现场将右侧高压主汽门的裂纹打磨消除,在现场补焊,施工工艺严格遵照处理方案执行,已处理完毕。

5.10.3中压主调速汽门:清扫各部件氧化层,复查各个尺寸合格后进行回装。阀门研磨使其密封面达到100%接触,更换调门螺栓46条。

5.10.4中压主汽门:清扫各部件氧化层,检查发现预启阀行程为18mm,图纸要求为15mm,超差申请放行其他各个尺寸合格,对其进行研磨,处理使其密封面达到100%接触,更换主门螺栓24条。

5.11给水系统

5.11.1#4、#5给水泵解体,泵泵芯返厂检修。

5.11.2前置泵泵解体检修,更换机械密封、轴承,滤网清扫检查。

5.11.3给水系统各阀门解体检修,出口门、逆止门、抽头门研磨检修, #5给水泵再循环调整门外委修复,#6号给水泵出口电动门无损检测发现外表面三处裂纹,已处理完毕。

5.11.4高压加热器、除氧器内部清扫检查,各安全门整定校验合格。

5.11.5 #5、#6给水泵冷油器改造更换新冷油器;#4给水泵冷油器清扫检修,打压试验合格,油滤网清扫检查。

5.12凝结水、真空系统

5.12.1、#3、#4凝结水泵、疏水泵解体检修,凝泵导叶体均汽蚀严重,已经更换,入口滤网清扫检修。

5.12.2、系统阀门解体检修,低压加热器内部清扫检查。

5.12.3、真空系统做高水位灌水试验,检查发现3号凝汽器西侧8米高位置存在1.5米长裂纹,已用槽钢扣焊处理完毕。

5.12.4真空泵返厂检修,返回后测量调整对轮中心,冷却器清扫,气水分离器、液位计检修。

5.13内冷水系统

5.13.1内冷水泵解体检修,水箱、滤网清扫,冷却器清扫打压试验。

5.13.2系统阀门解体检修,法兰垫片更换。

5.14循环水系统

5.14.1循环水泵解体检修。

5.14.2凝汽器出入口碟阀严密性检查,清污机检修。

5.15工业水系统

5.15.1工业水泵解体检修,更换轴承及机械密封。

5.15.2工业水泵出入口门及逆止门解体检修。

5.16清污机及水塔检修

5.16.1水塔膨胀节更换。

5.16.2清污机槽道加固、紧固螺栓更换为不锈钢螺栓。

6.标项及非标项目完成情况

内容合 计标准项目特殊技术改造项目增加项目减少项目备 注
计划685216
实际6552133
项目减少原因:

1)高主门研磨:解体高主门检查,阀门压线检查密封良好,此次大修不需要研磨。

2)主油箱加装滤油机:大修期间设备未到货。

3) 供热调整阀油站输改造:原计划将原设计胶管改为不锈钢管道,考虑机组膨胀对管道焊口的影响,此次大修未进行。

7.检修质量控制

在#2机大修中,严格控制检修工艺质量管理工作,具体如下:

1.大修前认真编制检修作业指导书,共计73本,其中三级验收的共计44本,设立W点223个,H点208个,P点5个。

2.严格执行《检修作业指导书》,认真执行和落实每个检修进度的解体、检修、回装、调试中的每一个质检点(W、H点),只有三级人员验收合格后,方可进行下一步工作,从而避免经验主义,人为因素引起的不合格品发生。同时对于部分重点项目的关键质检点设置P点,进行四级验收,以保证设备检修的质量。

3.认真执行不符合项报告,对于无法达到规定的检修质量标准要求时,该项目不影响设备的安全运行,经各级质检人员验收后,最后由检修副总或总工批准放行。

4.对于非标准项目和技改项目,大修前制定改造方案,并相应编制作业指导书和安全作业指导书。

5.主机回装时,执行扣缸申请及回装控制程序。主机高、中、低压缸回装时,成立高、中、低压缸指挥机构,指定各级专职人员:指挥长、三级验收员、备件员、上缸作业人员、材料工具员、专职清扫员,明确各级人员的责任和义务并实行签字制度,扣缸中断时必须由各缸的施工组长看缸,任何其他人员一律不准上缸。

6.针对#1机组A级检修过程中的重大技改项目,我们编制了施工组织技术措施,从技术文件准备、物资准备、检修施工阶段的工序及进度控制、安全措施、试运行阶段等方面进行全面质量控制,使每个阶段的质量管理都有效地落实,确保重大技术改造项目的完成。

7.备品备件控制

大修前编写并提交《二号机组大修标准项目备件计划》,大修过程中先后编写并提交了QJ-096-023大修补报第一批计划、QJ-096-029大修补报第二批计划和QJ-096-024#2机高压螺栓更换计划,备件到货基本保证了设备的回装工期,所有到货备件均经过班组技术员宏观检查验收,验收合格后方可领取使用。#2机组所有领用的备件经过设备试运后由使用班组上报备件管理评价表,除安装在#3凝结水泵上的沈阳昊源生产制造的机械密封试运不合格外,其他备件均符合使用标准,现运行状况良好,能否经受住机组长周期运行的考验需要进一步观察。

8.人工费用控制

9.工期、人工、费用分析

本次大修计划工期2009年05月21日——2009年07月09日。

   实际工期2009年05月26日——2009年07月09日

   计划工日:13601

   实际工日:13381

   计划费用:161.992万元

   实际费用:万元

10.经济指标分析

1.大修后高中低压缸内效率

项  目高压缸内效率(%)

中压缸内效率(%)

低压缸内效率(%)

大修前80.9690.0385.25
大修后81.0890.0685.31
设计值84.25

90.36

85.42

按机组高中低压缸在整机功率中所占比重分别为30.43%、37.87%、31.70%,通过小偏差方法分析可知,高中低压缸效率使热耗率上升44.90、6.86、2.90kJ/kW.h。较大修前热耗分别下降15.96、5.76、2.40kJ/kWh。

从本次试验数据分析,高压缸内效率低的原因:(1)由于高压缸排汽温度高于设计值,使有效焓降减小,理想焓降增。

(2)机组单阀运行,且#3高调门开度仅60%,节流损失大。

2. 200MW试验工况监视段参数:

(1)#1高加运行端差比修前下降2.9℃,降低热耗5.02kJ/kWh;#2高加端差比修前下降1.71℃,降低热耗30.21kJ/kWh。

(2)八段抽汽量低于设计值10t/h,表明运行方式可能不合理,二段漏汽导入#1低加排挤八段抽汽,使#1低加温升不足。

(3)凝汽器端差4.5℃,循环水温升9.5℃,在合格范围内。 真空严密性试验不合格。试验8分钟,取后5分钟计算,平均下降值为0.52kPa/min。

(4)试验期间给水泵、循环水泵单耗同时进行。平均电负荷193.32MW时计算出给水泵单耗为6.87kWh/t,达到了全容量调速给水泵单耗曲线值。 循环水泵两台运行,平均电负荷193.32MW时耗电为1.17%。 凝结水泵变频自动运行,平均电负荷193.32MW时耗电率0.120%。

表(1)              试验数据及计算结果

项目名称 200MW工况

180MW工况

150MW工况

试验日期 2009-7-152009-7-152009-7-21
试验开始时间unit10:0013:009:00
试验结束时间 12:0015:0011:00
主蒸汽压力MPa12.709 12.694 12.624 
主蒸汽温度533.33 534.98 535.25 
主蒸汽焓kJ/kg3429.0128 3433.4816 3434.9650 
主蒸汽熵kJ/(kg.K)6.5671 6.5732 6.5773 
高压主调门后压力MPa12.073 12.059 11.992 
高压主调门后温度530.62 532.29 532.58 
高压主调门后焓值kJ/kg3429.0128 3433.4816 3434.9650 
高压主调门后熵值kJ/(kg.K)6.5888 6.5948 6.5990 
调节级压力MPa9.454 8.714 7.219 
调节级温度506.450 504.100 498.500 
调节级焓kJ/kg3397.4758 3400.3799 3404.3867 
调节级熵kJ/(kg.K)6.6528 6.6915 6.7779 
主给水流量t/h598.400 554.600 468.400 
主给水压力MPa14.798614.598614.0986
最终给水温度243.00 240.00 230.00 
最终给水焓值kJ/kg1053.2034 1039.1714 992.8447 
一段抽汽压力MPa3.619 3.349 2.759 
一段抽汽温度393.50 388.10 387.30 
一段抽汽焓kJ/kg3207.1212 3199.3688 3207.9074 
#2高压加热器进汽压力

MPa3.456 3.249 2.639 
#2高压加热器进汽温度

393.50 388.10 387.00 
#2高压加热器进汽焓

kJ/kg3209.9474 3201.1396 3209.3155 
#2高压加热器进水温度

212.20 208.90 198.50 
#2高压加热器进水焓

kJ/kg912.3799 7.5343 851.0954 
#2高压加热器出水温度

240.50 237.10 225.50 
#2高压加热器出水焓

kJ/kg1041.5361 1025.7024 972.2586 
#2高压加热器疏水温度

241.50 238.00 226.00 
#2高压加热器疏水焓

kJ/kg1044.7710 1028.0693 971.5452 
一段抽汽量t/h36.4240 33.3780 25.87 
#2高压加热器进汽流量

t/h36.4240 33.3780 25.87 
#2高压加热器疏水量

t/h36.4240 33.3780 25.87 
一段抽汽能量kJ/h116816172.710678837583017144.06
#2高压加热器温升28.30 28.20 27.00 
#2高压加热器端差1.31 1.20 1.33 
一段抽汽压损%4.493 2.986 4.350 
二段抽汽压力MPa2.3 2.199 1.824 
二段抽汽温度314.00 311.00 308.50 
二段抽汽焓kJ/kg3047.2802 3045.2867 3049.4632 
#1高压加热器进汽压力

MPa2.219 2.059 1.6 
#1高压加热器进汽温度

245.50 235.30 230.00 
#1高压加热器进汽焓

kJ/kg2880.3181 2860.0917 28.7997 
#1高压加热器进水温度

169.80 166.80 161.00 
#1高压加热器进水焓

kJ/kg726.1071 713.0476 687.7918 
#1高压加热器出水温度

212.20 208.90 198.50 
#1高压加热器出水焓

kJ/kg912.3799 7.5343 851.0954 
#1高压加热器疏水温度

215.30 212.20 203.00 
#1高压加热器疏水焓

kJ/kg922.0059 907.71 865.9236 
二段抽汽量t/h55.7975 51.4212 37.6807 
#1高压加热器进汽流量

t/h55.7975 51.4212 37.6807 
#1高压加热器疏水量

t/h92.2215 84.7991 63.5596 
二段抽汽能量kJ/h170030500.8156592236.6114905968.1
#1高压加热器温升42.40 42.10 37.50 
#1高压加热器端差5.48 4.94 5.48 
二段抽汽压损%7.117 6.368 7.403 
高排压力MPa2.394 2.199 1.824 
高排温度313.00 311.00 306.50 
高排焓值kJ/kg3044.7771 3045.2867 3044.9056 
主蒸汽流量t/h596.300 558.7462.6
高压缸排汽量t/h492.849 455.882 392.375 
高排等熵焓值kJ/kg2955.1039 2938.6020 28.4411 
高排等熵焓值(主调门后)

kJ/kg2967.0446 2950.3520 2909.7259 
高排热量kJ/h150061396613882900291194744716
高压缸效率%81.08 78.44 72.70 
高压缸通流效率%83.17 80.35 74.26 
再热汽压力MPa2.039 1.874 1.559 
再热汽温度534.75 529.80 534.00 
再热汽焓kJ/kg3543.4768 3534.1920 3546.5883 
再热汽熵kJ/(kg.K)7.5200 7.5469 7.63 
再热蒸汽流量t/h492.849 455.882 392.375 
再热压损%14.831 14.782 14.532 
再热汽压力(减4%压损)

MPa1.957 1.799 1.496 
再热汽温度(减4%压损)

534.38 529.46 533.72 
再热汽焓(减4%压损)

kJ/kg3543.4768 3534.1920 3546.5883 
再热汽熵(减4%压损)

kJ/(kg.K)7.5386 7.5655 7.69 
再热减温水压力MPa6.349 6.1 5.499 
再热减温水温度163.50 160.60 157.00 
再热减温水焓值kJ/kg694.0 681.3 665.4 
再热减温水流量t/h0.000 0.000 0.000 
除氧器水位变化当量流量t/h0.9852 1.95900.3963
凝汽器水位变化当量流量t/h-0.2052 0.1106 0.48 
稳压水箱水位变化当量流量t/h2.1360 0.6757 1.3950 
系统明漏量t/h0.0000 0.0000 0.0000 
系统不明漏量t/h2.9161 2.7453 3.1849 
系统不明漏率%0.4 0.4950.487 
主凝结水压力MPa1.009 0.969 0.929 
主凝结水温度143.600 140.000 134.000 
主凝结水焓 kJ/kg604.9597 5.4990 563.8139 
凝结水流量t/h488.0783 456.1747 392.1924 
四段抽汽压力MPa0.839 0.769 0.9 
四段抽汽温度414.60 410.40 407.50 
四段抽汽焓kJ/kg3297.7450 32.9012 3285.5787 
除氧器进汽压力MPa0.779 0.719 0.609 
除氧器进汽温度259.00 255.70 252.40 
除氧器进汽焓kJ/kg2970.6179 2965.5781 2962.3452 
疏水冷却器疏水出口温度191.500 188.300 178.900 
疏水冷却器疏水出口焓814.215 799.939 758.257 
除氧器进水温度142.00 140.00 131.60 
除氧器进水焓kJ/kg598.0959 5.4990 553.5723 
除氧器出水温度167.5 1.0 157.0 
除氧器出水焓kJ/kg708.1744 692.13 662.4457 
除氧器出水量t/h598.400 554.600 468.400 
四段抽汽量t/h19.067 16.449 14.2 
除氧器进汽流量t/h19.085 16.418 13.948 
计算给水流量t/h598.400 554.600 468.400 
四段抽汽能量kJ/h62876860.7254116853.8848108022.67
四段抽汽压损%7.155 6.505 6.167 
五段抽汽压力MPa0.409 0.387 0.309 
五段抽汽温度332.60 330.70 327.30 
五段抽汽焓kJ/kg3133.9909 3130.5369 3125.19 
#4低压加热器进汽压力

MPa0.392 0.367 0.294 
#4低压加热器进汽温度

332.00 330.70 327.30 
#4低压加热器进汽焓

kJ/kg3133.1060 3130.9506 3125.5043 
#4低压加热器进水温度

118.70 115.60 107.50 
#4低压加热器进水焓

kJ/kg498.7748 485.6092 451.3236 
#4低压加热器出水温度

141.50 139.40 131.60 
#4低压加热器出水焓

kJ/kg595.9523 586.9294 553.5723 
#4低压加热器疏水温度

143.00 140.00 132.00 
#4低压加热器疏水焓

kJ/kg601.9910 5.1049 554.8474 
五段抽汽量t/h9.846 10.432 10.202 
#4低压加热器进汽流量

t/h19.121 18.555 15.918 
#4低压加热器疏水量

t/h19.121 18.555 15.918 
五段抽汽能量kJ/h30856593.1632656576.1331883017.82
#4低压加热器温升22.80 23.80 24.10 
#4低压加热器端差1.36 1.11 1.21 
五段抽汽压损%4.161 5.173 4.861 
六段抽汽压力MPa0.237 0.209 0.165 
六段抽汽温度249.50 248.10 247.70 
六段抽汽焓kJ/kg2968.9952 2967.10 2967.7826 
#3低压加热器进汽压力

MPa0.223 0.197 0.155 
#3低压加热器进汽温度

252.00 248.10 247.50 
#3低压加热器进汽焓

kJ/kg2974.5078 2967.5122 2967.7172 
#3低压加热器进水温度

99.50 98.00 94.00 
#3低压加热器进水焓

kJ/kg417.6384 411.2900 394.4229 
#3低压加热器出水温度

118.70 115.60 107.50 
#3低压加热器出水焓

kJ/kg498.7748 485.6092 451.3236 
#3低压加热器疏水温度

122.50 118.00 112.00 
#3低压加热器疏水焓

kJ/kg514.3478 495.2251 469.7832 
六段抽汽量t/h15.744 13.288 8.574 
#3低压加热器进汽流量

t/h15.744 13.288 8.574 
#3低压加热器疏水量

t/h34.865 31.843 24.492 
六段抽汽能量kJ/h46744452.7239427839.92254455.02
#3低压加热器温升19.20 17.60 13.50 
#3低压加热器端差4.95 4.09 4.78 
六段抽汽压损%5.917 5.753 6.075 
中压缸排汽压力MPa0.228 0.205 0.159 
中压缸排汽温度249.50 248.10 247.70 
中压缸排汽焓值kJ/kg2969.2695 2967.2352 2967.9740 
中压缸排汽熵kJ/(kg.K)7.50 7.6909 7.80 
中压缸排汽等熵焓值kJ/kg2905.9062 24.7685 2886.6223 
中压缸排汽等熵焓值(减4%压损)

kJ/kg2915.0796 2903.8370 25.6176 
中压缸效率%90.062 88.667 87.673 
中压缸通流效率(减4%压损)

%91.376 .942 88.885 
低压缸进汽压力MPa0.228 0.205 0.159 
低压缸进汽温度249.50 248.10 247.70 
低压缸进汽焓值kJ/kg2969.2695 2967.2352 2967.9740 
低压缸进汽熵kJ/(kg.K)7.50 7.6909 7.80 
七段抽汽压力MPa0.138 0.127 0.111 
七段抽汽温度198.00 197.40 196.30 
抽汽压力下的饱和温度108.80 106.36 102.47 
七段抽汽焓kJ/kg2869.5511 2868.96 2867.5085 
#2低压加热器进汽压力

MPa0.127 0.116 0.102 
#2低压加热器进汽温度

197.60 197.40 196.30 
#2低压加热器进汽焓

kJ/kg2869.2976 2869.4434 2867.9561 
#2低压加热器进水温度

69.50 66.00 61.00 
#2低压加热器进水焓

kJ/kg291.6762 276.9906 256.0354 
#2低压加热器出水温度

99.50 98.10 94.00 
#2低压加热器出水焓

kJ/kg417.6384 411.7112 394.4229 
#2低压加热器疏水温度

105.50 102.50 99.00 
#2低压加热器疏水焓

kJ/kg442.2854 429.6146 414.8469 
流经#2低加的凝结水量

t/h431.401 402.509 348.205 
七段抽汽量t/h21.811 21.823 19.496 
#2低压加热器进汽流量

t/h21.811 21.823 19.496 
#2低压加热器疏水量

t/h56.677 53.666 43.988 
七段抽汽能量kJ/h625193.7962607179.4155904111.15
#2低压加热器温升30.00 32.10 33.00 
#2低压加热器端差6.86 5.63 6.08 
七段抽汽压损%7.994 8.6 8.137 
轴封加热器进汽压力MPa0.07260 0.10510 0.08860 
轴封加热器进汽温度 

416.30 411.20 403.00 
轴封加热器进汽焓值kJ/kg3312.3828 3301.3298 3284.5906 
轴封加热器进水温度62.90 61.10 56.80 
轴封加热器进水焓值kJ/kg2.0509 256.4871 238.4696 
轴封加热器出水温度69.50 66.00 61.00 
轴封加热器出水焓值kJ/kg291.6762 276.9906 256.0354 
轴封加热器疏水温度88.3 96.7 95.0 
轴封加热器疏水焓值kJ/kg369.72 405.1508 397.9881 
流经轴加的凝结水流量kJ/kg431.401 402.509 348.205 
轴封加热器进汽量t/h4.133 2.908 2.162 
轴封加热器温升6.60 4.90 4.20 
八段抽汽压力MPa0.035 0.034 0.028 
八段抽汽温度95.60 94.60 93.10 
八段抽汽压力下饱和温度72.44 72.10 67.22 
八段抽汽焓kJ/kg2675.9665 2674.09 2672.0631 
#1低压加热器进汽压力

MPa0.03260 0.03340 0.02620 
#1低压加热器进汽温度

95.50 94.60 93.00 
#1低压加热器进汽焓

kJ/kg2676.0341 2674.1887 2672.0576 
#1低压加热器进水温度

45.50 44.10 41.90 
#1低压加热器进水焓

kJ/kg191.3114 185.4281 176.2033 
#1低压加热器出水温度

62.90 61.10 56.80 
#1低压加热器出水焓

kJ/kg2.0509 256.4871 238.4696 
#1低压加热器疏水温度

65.20 63.90 60.50 
#1低压加热器疏水焓

kJ/kg260.3005 267.4185 253.1838 
八抽流量t/h13.098 11.953 9.065 
#1低压加热器进汽流量

t/h13.098 11.953 9.065 
#1低压加热器疏水量

t/h17.231 14.861 11.227 
八段抽汽能量kJ/h35051144.7431963520.4124222107.5
#1低压加热器温升17.40 17.00 14.90 
#1低压加热器端差8.15 10.51 9.24 
八段抽汽压损%5.780 2.053 5.072 
轴封冷却器进汽压力MPa0.107 0.142 0.093 
轴封冷却器进汽温度 

212.300 208.300 199.500 
轴封冷却器进汽焓值kJ/kg29.3925 28.9102 2874.7250 
轴封冷却器进水温度42.80 42.30 39.50 
轴封冷却器进水焓值kJ/kg180.0329 177.9093 166.1792 
轴封冷却器出水温度45.50 44.10 41.90 
轴封冷却器出水焓值kJ/kg191.3114 185.4281 176.2033 
轴封冷却器疏水温度97.80 97.60 78.60 
轴封冷却器疏水焓值kJ/kg409.7873 408.9442 329.0398 
轴封冷却器进汽量t/h1.994 1.245 1.399 
轴封冷却器温升2.70 1.80 2.40 
大气压力kPa98.6098.6098.60
凝汽器真空kPa.775.81091.56
排汽压力kPa8.82500 8.79000 7.04000 
排汽压力下的饱和温度43.41 43.33 39.13 
低压缸排汽量t/h409.091 372.840328.479 
循环水入口温度29.430.327.9
循环水入口压力(#1)MPa0.1700.1690.169
循环水入口压力(#2)MPa0.1630.1610.162
循环水入口压力(#3)MPa0.1680.1680.168
循环水出口温度(#1)39.138.735.3
循环水出口温度(#2)39.039.135.1
循环水出口温度(#3)38.639.234.7
低压缸排汽温度(#1)43.243.139.0
低压缸排汽温度(#2)42.742.838.4
低压缸排汽温度(#3)43.242.739.1
循环水温升9.508.707.13
凝汽器端差4.514.334.10
发电机功率kW193320178200149400
电机损失kW3344.4363082.862584.62
机械损失kW493.4493.4493.4
汽轮机输出功率kW197157.836181776.26152478.02
厂用电量KW130501305011700
厂用电率%6.7507.3237.831
主蒸汽吸热量kJ/h1414483422.034 1311747080.708 1123966337.002 
再热汽吸热量kJ/h245783412.217 222882918.288 196847734.741 
再热减温水吸热量kJ/h0.000 0.000 0.000 
系统吸热量kJ/h1660266834.250 1570270035.01 1320814071.742 
热耗率kJ/kWh8588.1794 8708.56028840.7903 
进入汽轮机热量kJ/h3791117695.780 3499244502.332 2980607255.141 
各级抽汽能量总和kJ/h5249918.539 484152581.381 383486266.318 
由轴封系统进出系统的能量kJ/h51100236.010 41661637.063 30569435.135 
凝汽器排汽能量kJ/h1004670365.354 930745718.985 822885965.662 
排汽焓(有用能终点UEEP)

kJ/kg2455.8578 2496.3677 2515.9494
低压缸效率(UEEP)

%85.3185.0383.611 
初压对热耗的修正率%0.0271857830.0372821530.084278784
初压对功率的修正率%-0.316190786-0.433504372-0.980739218
初温对热耗的修正率%0.04634170.001611794-0.005846081
初温对功率的修正率%0.03570760.000400637-0.005474794
再热温度对热耗的修正率%0.0061293490.1153029930.0224923
再热温度对功率的修正率%-0.02035756-0.415157363-0.0801112
再热压损对热耗的修正率%0.3394546560.3349434020.31199081
再热压损对功率的修正率%-0.916011361-0.9037177-0.842237119
背压对热耗的修正率%2.84072312.8096518661.277617219
背压对功率的修正率%-2.7714674-2.748883071-1.248583547
参数对热耗总的修正率%3.2599563693.2987922071.690533031
参数对功率总的修正率%-3.995766717-4.501041345-3.157145877
参数修正后的热耗率kJ/kW.h8317.047258430.4393328693.818434
参数修正后的功率kW201366.1204186598.33154270.5462
表(2)         #2机组真空严密性试验报表

测  试  项  目

单 位

数   值

电   负   荷

MW175.6
循环水入口温度27.6
循环水出口温度(#1)

35.9
循环水出口温度(#2)

35.8
循环水出口温度(#3)

35.4
凝汽器排汽温度(#1)

39.9
凝汽器排汽温度(#2)

39.4
凝汽器排汽温度(#3)

40.0
大 气 压 力

Pa98630
真空试验初值Pa91088
真空试验终值Pa87047
有效试验计算时间min5
真空平均下降值kPa/min0.52
表(3)    #2机组给水泵、循环水泵、凝结水泵单耗                2009年7月15日

测试项目单位试验开始试验结束试验数据计算
发电机有功kWh4205.9154209.8701423800
试验时间h8
发电机平均电负荷kWh177975
#4给水泵电量3113.463116.583.12
给水泵电量合计kWh29952
#3循环水泵电量2384.712388.243.53
#4循环水泵电量4196.264199.673.41
循环水泵电量合计kWh16656
凝结水泵变频运行电量254.711.420.71
凝结水泵电量合计kWh1704
主给水流量t20674.425034.24359.8
#2机组给水泵单耗kWh/t6.87
#2机组给水泵耗电率%2.103
#2机组循环水泵耗电率%1.1698
#2机组凝结水泵耗电率%0.120
3、机组热耗

200MW工况大修后汽耗率3.08g/kW.h,比修前3.093g/kW.h下降0.013g/kW.h,换算到电功率202.37MW时主汽流量为623.2t/h,表明大修后汽轮机通流部分做功能力增强。主蒸汽流量的减少使机组热耗下降55.47kJ/kW.h。

4、给水温度

试验期间#2高加出口水温240.5℃,最终给水温度243℃,对一、二号高加进行计算分析:

项           目

单位#1高加

#2高加

高压加热器进汽流量t/h

55.8036.42
高压加热器进汽压力MPa2.2193.456
高压加热器进汽温度245.5393.5
高压加热器进口水温度169.8212.2
高压加热器出口水温度212.2240.5
高压加热器温升42.428.3
高压加热器疏水温度215.3241.5
高压加热器抽汽压损%7.124.49
高压加热器出口端差5.481.31
高加出口端差设计值3.81
计算数据表明#1、#2高压加热器进汽量分别高于设计值10.5t/h和7.8t/h,使给水温度达到243℃,比大修前提高了0.2℃,热耗下降3.0kJ/kWh。#1高压加热器运行端差比修前下降2.9℃,降低热耗5.02kJ/kWh;#2高加端差比修前下降1.71℃,降低热耗30.21kJ/kWh。运行人员应加强监护,使水位在正常范围内波动,以保持合理的加热器端差。

11.设备评级

主机:

型号:N200—12.7/535/535

主 要 参 数 及 试 验 数 据设  计  值实  际  值
额定功率

额定主汽压力

额定主汽温度

再热蒸汽温度

额定功率主蒸汽流量

最终给水温度

最大保证工况热耗率

真空严密性

轴承振动值

    1瓦  ⊥  ―  ⊙

    2瓦  ⊥  ―  ⊙

    3瓦  ⊥  ―  ⊙

    4瓦  ⊥  ―  ⊙

    5瓦  ⊥  ―  ⊙

    6瓦  ⊥  ―  ⊙

    7瓦  ⊥  ―  ⊙

    8瓦  ⊥  ―  ⊙

    9瓦  ⊥  ―  ⊙ 

MW

MPa

T/h

kJ/kw.h

kPa/min

1/100mm

220

12.75

535

535

610

250.5

8129.63

0.3

报警值:5

优秀值:≤3

200

12.709

535

535

0

243

8317.05

0.52

0.7   1.4   0.8

1.6   1.9   0.7

2.1   3.5   1.5

2.1   4.2   1.9

2.9   2.1   5.4

2.3   3.5   1.8

1.4   1.9   0.6

1.1   0.7   0.9

1.0   1.4   1.1

存在问题:

                 无

评          级          结          果
一          类二          类三          类
辅助设备: 

序号设 备 名 称

设 备 型 号

评级等级存 在 问 题

一类二类三类
1#4给水泵组

FK6F32(主)

R17K1-E(偶)

FA1B56(前)  

2#5给水泵组

40CHTA-6(主泵)

R16K(偶合器)YNKN300/200前

3#6给水泵组

40CHTA-6(主泵)

OH46/I(偶合器)

YNKN300/200前

4#3凝结水泵

8LDTN-6

5#4凝结水泵

8LDTN-6

6#3循环水泵

7#4循环水泵

8#2低加#1疏水泵

150NW-78×2

9#2低加#2疏水泵

150NW-78×2

10#3内冷水泵

6SH-6
11#4内冷水泵

8SH-9
12#3排水泵

6SH-9A

13#4排水泵 

6SH-9A

14#4工业水泵

8SH-9A

15#5工业水泵

8SH-9A

16#3真空泵

17#4真空泵

18#2机#1排油烟机

GXP-II
19#2机#2排油烟机

GXP-II
20#2机主机冷油器

YL-60-1(三台)

21#2机启动油泵

150Y1-150×2B

22#2机交流润滑油泵

VS150-50-1
23#2机直流事故油泵

VS150-50-1
24#2机#1顶轴油泵

ZBSV40
25#2机#2顶轴油泵

ZBSV40
26空侧交流密封油泵3GR42×4A

10.5/10

27氢侧直流油泵3G42×4A-4.8/10

28氢侧交流油泵3G42×4A-4.8/10

29氢侧直流油泵3G42×4A-10.5/10

30 #1低压加热器

JD-340-13
31#2低压加热器

JD-340-14
32#3低压加热器

JD-340-15
33#4低压加热器

JD340-16
34#1高压加热器

GJ550-37
35#2高压加热器

GJ550-37
36疏水加热器SL-90
37二抽蒸汽冷却器ZL-432
38四抽蒸汽冷却器ZL-31
39#1凝汽器 

N11220
40#2凝汽器 

N11220
41#3凝汽器 

N11220
设备总台数41台

各类设备台数合计41

设备完好率=完好设备数量/评级设备总量×100%=100%

                                                                                                                  

12.指导书目录

序号名     称

编  号

验收等级执行情况
#2汽轮机高压缸检修2QJBT.01/2009已执行
#2汽轮机中压缸检修2QJBT.02/2009

已执行
#2汽轮机低压缸检修2QJBT.03/2009

已执行
#2机组轴系中心调整2QJBT.04/2009

已执行
5#1轴承检修2QJBT.05/2009

已执行
6#2轴承及推力轴承检修2QJBT.06/2009

已执行
7#3轴承检修2QJBT.07/2009

已执行
8#4轴承检修2QJBT.08/2009

已执行
9#5轴承检修2QJBT.09/2009

已执行
10#2机汽侧轴承及密封瓦检修2QJBT.10/2009

已执行
11#2机励侧轴承及密封瓦检修2QJBT.11/2009

已执行
12#8轴承检修2QJBT.12/2009

已执行
13#9轴承检修2QJBT.13/2009

已执行
14#2机凝汽器及其附属设备检修2QJBT.14/2009

已执行
15#2机高加系统检修2QJBT.15/2009

已执行
16#2机水塔及清污机检修2QJBT.16/2009

已执行
17#2机氢冷器阀门检修

2QJBT.17/2009

已执行
18#2机高压调速汽门A级检修2QJ.TJ-01/2009

已执行
19#2机中压调速汽门A级检修2QJ.TJ-02/2009

已执行
20#2机EH油系统A级检修2QJ.TJ-03/2009

已执行
21#2机调节保安系统A级检修2QJ.TJ-04/2009

已执行
22#2机高压油泵、润滑油泵A级检修2QJ.TJ-05/2009

已执行
23#2机高压自动关闭器A级检修2QJ.TJ-06/2009

已执行
24#2机中压自动关闭器A级检修2QJ.TJ-07/2009

已执行
25#2机中压主汽门A级检修2QJ.TJ-08/2009

已执行
26#2机高压主汽门A级检修2QJ.TJ-09/2009

已执行
27#2机密封油排油烟风机A级检修2QJ.TJ-10/2009

已执行
28#2机主油箱排油烟风机A级检修2QJ.TJ-11/2009

已执行
29#2机主机冷油器A级检修2QJ.TJ-12/2009

已执行
30#2机主油箱及附件A级检修2QJ.TJ-13/2009

已执行
31#2机密封油系统A级检修2QJ.TJ-14/2009

已执行
32#2机主油泵及同步器A级检修2QJ.TJ-15/2009

已执行
33#2机蓄能器A级检修2QJ.TJ-16/2009

已执行
34#2机供热油站A级检修2QJ.TJ-17/2009未执行

35#2机#4给水泵A级检修2QJSB.001/2009

已执行
36#2机#5给水泵A级检修2QJSB.002-2009已执行
37#2机#6给水泵A级检修2QJSB.003-2009已执行
38#2机#4偶合器A级检修2QJSB.004-2009已执行
39#2机#5偶合器A级检修2QJSB.005-2009已执行
40#2机#6偶合器A级检修2QJSB.006-2009已执行
41#2机#4前置泵A级检修2QJSB.007-2009已执行
42#2机#5前置泵A级检修2QJSB.008-2009已执行
43#2机#6前置泵A级检修2QJSB.009-2009已执行
44#2机#3凝结水泵A级检修2QJSB.010-2009已执行
45#2机#4凝结水泵A级检修2QJSB.011-2009已执行
46#2机#3循环水泵A级检修2QJSB.012-2009已执行
47#2机#4循环水泵A级检修2QJSB.013-2009已执行
48#2机#3真空泵A级检修2QJSB.014-2009已执行
49#2机#4真空泵A级检修2QJSB.015-2009已执行
50#2机#5、#6工作、润滑冷油器改造2QJSB.016-2009已执行
51#2机#4给水泵冷油器A级检修

2QJSB.017-2009已执行
52#2机#2低加#1疏水泵A级检修2QJSB.018-2009已执行
53#2机#2低加#2疏水泵A级检修2QJSB.019-2009已执行
54#2机#5工业水泵A级检修2QJSB.020-2009已执行
55#2机#4工业水泵A级检修2QJSB.021-2009已执行
56#2机阀门A级检修2QJSB.022-2009已执行
57#2机除氧器、除氧水箱A级检修2QJGF.001-2009

已执行
58#2机连续排污扩容器A级检修2QJGF.002-2009

已执行
59#2机轴封供汽系统阀门A级检修2QJGF.003-2009

已执行
60#2机#1轴加风机A级检修2QJGF.004-2009

已执行
61#2机#2轴加风机A级检修2QJGF.005-2009

已执行
62#2机给水系统阀门A级检修2QJGF.006-2009

已执行
63#2机法兰螺栓汽缸加热系统阀门A级检修2QJGF.007-2009

已执行
#2机低加疏水真空系统阀门A级检修2QJGF.008-2009

已执行
65#2机凝结水系统阀门A级检修2QJGF.009-2009

已执行
66#2机主再热及I、II级旁路系统阀门A级检修2QJGF.010-2009

已执行
67#2机厂用蒸汽系统阀门A级检修2QJGF.011-2009

已执行
68#2机抽汽系统阀门A级检修2QJGF.012-2009

已执行
69#2机除氧系统阀门A级检修2QJGF.013-2009

已执行
70#2机#3内冷水泵A级检修2QJ.FJ-01/2009

已执行
71#2机#4内冷水泵A级检修2QJ.FJ-02/2009

已执行
72#2机内冷系统冷却器、滤网、阀门A级检修2QJ.FJ-03/2009

已执行
73#2机氢系统A级检修2QJ.FJ-04/2009

已执行
13.不合格项

13.1、低压缸通流间隙斜面值29级设计值为9.98-11.24mm,实测为0度左侧为6.8mm  右侧为9.1mm,90度左侧为6.9mm  右侧为9.0mm 。 34级设计值为10.71-12.21mm,实测为0度左侧为6.8mm  右侧为6.9mm,90度左侧为6.9mm  右侧为6.9mm 。数值偏小,与上次大修数值基本相同。低压缸通流间隙叶顶与隔板间隙34级设计值为8.04-9.66,实测为0度左侧为7.9mm  右侧为7.4mm,90度左侧为7.9mm  右侧为7.6mm 。数值偏小,与上次大修数值基本相同。低压缸后立键膨胀间隙偏小,a、d值设计值为10-11mm,实测为5.5mm、5.0mm。与上次大修数值基本相同。

纠正措施:本次大修不做处理。

13.2、高压转子后轮跳动0.055mm。中压转子前轮跳动0.16mm,后轮跳动0.08mm。低压转子前轮跳动0.05mm,后轮跳动0.075。转子跳动设计值均为小于0.03mm。与上次大修数值基本相同。

纠正措施:本次大修不做处理。

13.3、中压缸通流间隙斜面值20级-22级数值偏小,最大为2.5mm。中压缸通流间隙叶顶间隙27级左侧数值偏小,最大为0.9mm。与上次大修数值基本相同。纠正措施:本次大修不做处理。

13.4、各瓦顶部间隙

#1#2#3#4#5#6#7#8#9
设计值0.25-0.350.40-0.500.40-0.600.27-0.38
实测值0.60.70.70.60.61前1.10

后1.25

1.030.770.50
与上次大修值基本相同。

纠正措施:本次大修不做处理。

13.5、#2机六瓦在检修过程中发现下瓦出油侧有局部脱胎,脱胎面积Φ6mm。纠正措施:返厂修复处理。

13.6、左右中压主汽阀预启阀行程图纸要求为15±0.5mm,实际测量均为18mm,超过标准值。预启阀因长期运行,快速关闭导致小阀磨损严重,但不影响阀门的形成和进汽量。

纠正措施:本次大修不做处理。

14.遗留问题

1.通流部分个别间隙值超差,已填入不符合项。

遗留原因:隔板变形,本次大修未进行。

2.轴瓦顶隙超差,已填入不符合项。

遗留原因:轴瓦顶隙超差,需要对轴瓦乌金进行重新浇筑或直接更换新瓦,或者对研轴瓦结合面。考虑到轴系运行状况良好,本次大修未对此项进行调整。

3. 左右中压主汽阀预启阀行程超过标准值,已填入不符合项。

遗留原因:预启阀因长期运行,快速关闭导致小阀磨损严重,但不影响阀门的形成和进汽量。本次大修不做处理。

4.真空严密性试验值0.52kPa/min,优秀值为0.3kPa/min,不合格。

遗留原因:真空系统存在泄漏点,现机组运行期间利用氦式检漏仪查找漏点,机组运行期间无法处理,待停机时进一步注高水位查找漏点,并确定处理方案。下载本文

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