2016年12月08 159
浅析大直径超长钻孔灌注桩的施工质量控制
贺 维
重庆巨能建设(集团)有限公司项目管理分公司,重庆 401120
摘要:重庆木洞苏家浩大桥P3、P4主桥墩采用直径为Φ2.5m 、桩长为62.51m 的群桩基础,属于大直径超长钻孔灌注桩。本文主要基于工程实例,分别从钻孔灌注桩成孔、钢筋笼制安、水下混凝土浇筑、施工问题和质量事故分析处理四个方面对大
直径超长钻孔灌注桩的施工质量控制进行全面总结分析,为以后类似钻孔灌注桩施工提供了宝贵经验。[1]
关键词:大直径超长;钻孔灌注桩;成孔质量;钢筋笼;水下混凝土;质量事故 中图分类号:U445.551 文献标识码:A 文章编号:1671-5659(2016)12-0159-02
随着桥梁不断向跨江跨海领域发展,大直径超长钻孔灌注桩在大型桥梁中的应用越来越广泛,但在施工过程中,大直径超长钻孔灌注桩质量事故频繁发生,严重影响整座桥的施工工期,并给施工单位造成大量的经济损失。因此,加强大直径超长钻孔灌注桩的施工质量控制显得尤为重要,不但可以保证工期,还可以提高经济效益。
1 工程概况
重庆木洞苏家浩大桥起于茶涪路,与茶涪路平交,横跨长江河汊,止于桃花岛。主桥桥跨布置为4×80m+87m ,采用上承式钢筋混凝土连续箱型拱桥,引桥采用36.4m 钢筋混凝土实心板拱桥,桥梁总长469m ,全宽23m 。P3、P4主桥墩采用直径为Φ2.5m 、桩长为62.51m 的群桩基础,属于大直径超长钻孔灌注桩。整座桥共有16根大直径超长钻孔灌注桩,采用冲击钻成孔,利用导管法灌注C30水下混凝土。钢筋笼直径为Φ2.36m ,单根钢筋笼重达25t ,长为63.91m=3×18m+9.91m ,采用25t 汽车吊吊装至平板车上,运输到桩基位置,利用75t 履带吊吊装下放。
2 施工工艺流程
平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→第一次清孔并检查成孔质量→钢筋笼制安→第二次清孔→下放导管→灌注水下混凝土→
拔出护筒→破除桩头→桩基检测。[2]
3 钻孔灌注桩成孔的质量控制
3.1 钻孔灌注桩的施工方法及要求
因地质环境较为复杂,从上至下依次为江底沉渣、3.5米旧钢筋混凝土承台、泥岩、强风化砂岩及弱风化砂岩,故采用冲击钻成孔,选用JK-6型冲击钻机,且配置重量不低于8t 的钻头。因钻进过程中钻渣沉在孔底会严重影响钻进效果,所以采用泥浆循环、空压机吸渣将钻渣排除孔外。冲
击钻孔操作要点[3]
见下表:
灌注桩的成孔质量控制是桩基施工中的一个重要环节,其质量如控制得不好,则可能会发生塌孔、缩径、桩孔偏斜
及沉渣厚度超标等,将直接影响桩身质量和降低桩基承载力。因此,严格控制钻孔灌注桩的成孔质量应做好以下几方面:
3.2.1 采取隔孔施工防止塌孔、缩径
钻孔灌注桩是先成孔,然后在孔内灌注混凝土成桩,周围土移向桩身土体对桩产生动压力。尤其是在成桩初始,桩身混凝土的强度很低,且混凝土灌注桩的成孔是依靠泥浆来平衡的,故采取较适宜的桩距对防止坍孔和缩径是一项稳妥
的技术措施。[4]
3.2.2 确保桩身成孔垂直精度
这是灌注桩顺利施工的一个重要条件,否则钢筋笼和导管将无法顺利下放。为了保证成孔垂直精度满足设计要求,应保证施工场地平整,钻机安装平稳,机架垂直,并注意在成孔过程中定时检查和校正。对已偏斜的钻孔,应控制钻速,
慢速提升、下降往复扫孔纠偏。[5]
3.2.3 确保桩位、孔径、成孔深度
在护筒定位后及时复核护筒位置,严格控制护筒中心与桩位中心线偏差不大于5cm 。为确保成孔孔径,在钻进过程中,经常复核钻头直径,采取钻头加保护块的措施,以防止缩径现象的发生。灌注桩钻进成孔以后,先采用比钢筋笼直径大10cm 的笼式检孔器检查孔径,以确保钢筋笼能够顺利下放。成孔深度的检查,采用气举反循环的原理,空压机吸渣换浆,将沉渣清理干净以后,用测绳下缠测针的方法检查成孔深度。
3.2.4 沉渣厚度的控制
冲击成孔以后,应及时进行第一次清孔。清孔以后,沉渣厚度采用测绳下设测针的刻度减去测绳下设测盘的刻度得到。在钢筋笼安放到位以后,应进行沉渣厚度检测,如沉渣厚度超标,应进行第二次清孔。沉渣厚度必须控制在5cm 以内,否则,将继续清孔直到符合要求为止。
4 钢筋笼制安的质量控制
4.1 钢筋笼预制的质量控制
由于钢筋笼较重,重达25t ,为了便于钢筋笼的正常下放,钢筋笼按照分节预制,底笼一段为18m ,标笼二段均为18m ,最后一段为9.91m 。预制钢筋笼前,先对钢筋原材进行检查验收。验收合格后,根据钢筋笼施工图纸,埋设胎膜进行分节预制,其连接采用直螺纹套筒连接。钢筋笼吊点设置成U 型,两侧对称布置,采用Φ32的圆钢按照不少于5d 的长度双面焊接,焊缝须饱满均匀。钢筋笼预制完以后,应对钢筋笼的质量进行严格检查,严禁将质量不合格的钢筋笼用于灌注桩中。
4.2 钢筋笼吊装下放的施工方法
分节预制好的钢筋笼,采用25t 汽车吊吊至平板车上,将钢筋笼逐节运至指定地点。预先在钻孔平台两侧贝雷梁上安置好井字架,采用1台75t 履带吊,下设扁担梁将钢筋笼
施工技术
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提起下放。底笼下放到指定高度以后,将钢筋笼利用4根直径为Φ24.5mm 的钢丝绳悬挂于井字架上。然后,将标笼运输到位,利用同样的方法下放。下放到与底笼接触时,旋转钢筋笼对齐,采用套筒冷挤压的方法进行钢筋笼连接。预制的钢筋笼逐节连接好后下放,下放过程中应加强声测管的保护,直到底部悬空预留保护层厚度即可。在钢筋笼顶口,绑扎测绳,对后续钢筋笼的情况进行监测。钢筋笼到位以后,应读取初始值,在后续施工中应加强监测观察,若与初始值出现变化较大,应及时进行检查分析,以防止钢筋笼坍塌等现象发生。
4.3 钢筋笼安装的注意事项
钢筋笼在安装下放的整个过程中,应严格控制下放速度。起吊钢筋笼时,速度不应太快,不得在高空停留过久,严禁猛升猛降,以防钢筋笼脱落;吊索要保持垂直,不得超出起重机回转半径斜向拖拉,以免超负荷和钢丝绳滑脱或拉断绳索而使起重机失稳。起吊钢筋笼离开地面10~20cm 后应暂停提升,仔细检查吊点、卡环等情况及吊挂是否牢靠,确认安全后方可继续提升。
5 水下混凝土浇筑的质量控制
5.1 水下混凝土原材料的质量控制
本工程采用的是商品混凝土,混凝土罐车进场以后,应立即派试验员对混凝土的性能进行检测,如坍落度、和易性、流动性等。严禁将不合格的混凝土应用于灌注桩施工之中。由于天气较为炎热,为了防止混凝土在运输过程中凝固,采用的是超缓凝C30水下混凝土。
5.2 水下混凝土浇筑的注意事项
水下混凝土浇筑前,应根据规范要求计算出混凝土首盘量。浇筑导管在使用之前,应进行试压及水密性试验。第二次清孔以后,应立即下放浇筑导管,同时,根据混凝土运输时间确定混凝土的发料时间,以保证第二次清孔以后混凝土能够及时浇筑。在浇筑过程中,应做好浇筑记录,严格控制埋管深度在2-6m 范围内,应避免因埋管过深导致堵管等现象发生。整个灌注桩浇筑过程中,应保证混凝土浇筑的连续性,以及混凝土质量的稳定。防止使用不合格混凝土,如混凝土离析、坍落度过小,则极易导致堵管现象发生。
6 施工问题和质量事故分析处理
6.1 桩头混凝土松散、强度不足 6.1.1 原因分析
灌注桩成桩检测时,大部分桩头在0.3m-2m 范围内出现了桩头松散,强度不足的现象。其主要原因:①桩基过大过长,施工方案考虑桩头超灌深度不够;②混凝土浇筑完成以后,提拔最后一节导管时速度过快,导致水渗入,影响混凝土强度;③由于受到桩基泥浆护壁的影响,浇筑砼的过程中,使得泥浆与混凝土浮浆混合悬浮于表面。
6.1.2 处理措施
对于桩头强度不足,采用水磨钻处理凿除强度不足部分桩头。然后干浇同型号C30混凝土,浇至设计标高。处理后经检测,桩头强度均满足设计要求。
6.2 浇筑过程中出现堵管 6.2.1 原因分析
桩基P3-2初次浇筑堵管,造成堵管的原因:①混凝土离析导致堵管;②混凝土供应不连续,间隔时间过长;③导管埋置过深,底部混凝土初凝。
6.2.2 处理措施
立即二次开盘,紧接着连续浇筑C30水下混凝土。经处理后声测结果显示P3-2为Ⅰ类桩。
6.3 废桩
6.3.1 原因分析
桩基P3-8、P4-6在破桩头时,未找到钢筋笼,造成废桩的直接原因是钢筋笼坍塌。经分析钢筋笼坍塌的原因是:①履带吊下放钢筋笼速度过快,在下放过程中钢筋笼与孔壁擦挂变形坍塌;②在钢筋笼下放完成以后,进行第二次清孔时,吸渣管的冲撞导致钢筋笼损坏坍塌;③内护筒不居中,钢筋笼下放时受到阻碍,导致钢筋笼变形受损;④泥浆护壁坍塌,砸伤钢筋笼。
6.3.2 处理措施
当桩头混凝土凿完未发现钢筋时,首先采用继续往下挖寻找钢筋,挖至2-3m ,仍未发现钢筋;然后又采用雷达扫描探测钢筋,均未找到钢筋;最终判定为废桩,采用返工,重新冲击成孔灌注。经处理后声测结果显示P3-8和P4-6均为Ⅰ类桩。
6.4 漏浆、灌注混凝土渗漏现象 6.4.1 原因分析
由于钢护筒未能完全置于旧钢筋混凝土承台上,与旧钢筋混凝土承台之间存在0.5-2m 的夹层,导致施工过程中出现钻孔漏浆、灌注混凝土渗漏现象。
6.4.2 处理措施
钻孔漏浆的处理措施:①采用黏土、片石、水泥混合堵塞,针对部分桩基有用;②采用浇筑水下混凝土堵漏,效果不佳;③采用潜水员预埋内护筒,内护筒采用锥形(上大下小),上口缠棉絮,然后浇筑C30水下混凝土堵漏。为防止内护筒不居中,内护筒下放到位以后,必须进行试钻;若不居中,应进行校正或重新下放内护筒。经处理后不再漏浆。
灌注混凝土渗漏的处理措施:在冲击成孔以后,先下放内护筒,然后下放钢筋笼,准确计算出夹层位置,在钢筋笼上缠5X5mm 铁丝网。
下放时速度要慢,防止铁丝网与内护筒之间擦挂。经处理后,灌注过程中没有混凝土渗漏现象发生。
7 结语
该工程钻孔灌注桩在施工过程中,虽然存在一些施工问题和质量事故,但通过及时采取有效的补救处理措施,保证了桩基施工成型质量,将经济损失降到最低。通过该工程的实践经验,为以后类似大直径超长钻孔灌注桩施工质量控制提供了参考。
参考文献
[1]梅子广,黄生根,郝世龙.超长大直径钻孔灌注桩施工质量控制[J].施工技术,2013,42(01):54-58
[2]刘万英,林春伟.基于钻孔灌注桩施工方法[J].黑龙江水利科技,2012,40(3):373-374
[3]中国建筑科学研究院.建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008 [M]. 建筑工业出版社, 2008.
[4]丁洋.浅谈钻孔灌注桩施工技术和质量控制[J].城市建设理论研究:电子版,2012(11):79
[5]韩庆全.钻孔灌注桩的施工质量控制[J].交通世界:建养机械,2013(1):232-233
作者简介:贺维(1993.01-),技术员,重庆交通大学下载本文