视频1 视频21 视频41 视频61 视频文章1 视频文章21 视频文章41 视频文章61 推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37 推荐39 推荐41 推荐43 推荐45 推荐47 推荐49 关键词1 关键词101 关键词201 关键词301 关键词401 关键词501 关键词601 关键词701 关键词801 关键词901 关键词1001 关键词1101 关键词1201 关键词1301 关键词1401 关键词1501 关键词1601 关键词1701 关键词1801 关键词1901 视频扩展1 视频扩展6 视频扩展11 视频扩展16 文章1 文章201 文章401 文章601 文章801 文章1001 资讯1 资讯501 资讯1001 资讯1501 标签1 标签501 标签1001 关键词1 关键词501 关键词1001 关键词1501 专题2001
JZ-7型空气制动机七步闸试验
2025-10-03 14:33:59 责编:小OO
文档
JZ-7 型空气制动机故障现象中国内燃机车绝大部分都采用的是JZ-7型空气制动机,下面就该设备在操作过程中容易出现的的故障进行列举分析。

第一步

操作一 单、自阀手把均置于运转位,检查各风表指示压力应符合规定,各部件应无漏泄。

故障现象

(一)单阀调整阀排气口排风不止。单阀调整阀供气阀关闭不严。

(二)自阀调整阀排气口排风不止。1、调整阀供、排气阀漏泄;2、调整阀膜板破损。

(三)均衡风缸、制动管压力均追随总风缸压力值。自阀调整阀膜板侧缩孔堵塞。

(四)中继阀总风断阀通气孔排气。总风遮断阀阀套上的“O”形圈破损。

(五)中继阀排风口排风不止。中继阀的供、排气阀关闭不严。

(六)中继阀过充柱塞盖下方通气孔排气不止。过充柱塞上的“O”形圈破损。

(七)均衡风缸压力正常,制动管压力不稳定甚至追随总风压力。 中继阀至鞲鞴的缩口堵小或堵死。

(八)分配阀主阀排气口排气不止。 (1)主阀供、排气阀关闭不严;(2)紧急限压阀柱塞或套的第二道“O”形圈窜风。

(九)作用阀排气口排气不止。作用阀供、排气阀漏泄。

操作二 自阀移到最小减压位,均衡风缸、制动管减压50千帕,制动缸压力上升100~125千帕,检查制动管漏泄量不大于20千帕/分。

故障现象

(一)自阀调整阀排风口不排风或排风缓慢,均衡风缸、制动管均不减压或减压缓慢。(1)自阀调整阀排气阀弹簧折断或排气阀弹簧压盖松脱;(2)自阀调整部排气阀排风槽小或有污物堵。(3)自阀调整阀排气阀弹簧压盖上的f1.3毫米孔堵死或有污物堵。

(二)均衡风缸减压正常,制动管压力不下降。(1)中继阀排风口堵;(2)中继阀顶杆折断或松脱;(3)中继阀制动管塞门关闭或制动管堵。

(三)制动管压力下降缓慢。(1)中继阀排风口半堵;(2)中继阀制动管半堵; (3)中均管半堵; (4)中继阀膜板破损。

(四)均衡风缸减压正常,但当自阀调整阀停止排风后。制动管压力仍持续下降,直至为零制动缸压力成比例上升至限压值。(1)制动管系统漏泄;(2)中继阀排气阀关闭不严; (3)紧急风缸管系漏泄;(4)分配阀副阀部局减通路漏泄。

(五)均衡风缸减压正常,但制动管压力持续下降至280~340千帕才保压,制动缸压力相应上升。 分配阀副阀柱塞上靠膜板侧第一道“O”形圈破损窜风。

(六)均衡风缸、制动管减压正常,但工作风缸压力亦随制动管的减压而缓慢下降,制动管压力上升不到规定值,且随工作风缸压力的下降同时下降。当工作风缸压力下降至与制动管压力相等,制动缸压力为零后,工作风缸、制动管压力开始同时下降,直至为零。工作风缸管系漏。

(七)均衡风缸、制动管减压正常,但保压一段时间后,工作风缸压力突然阶段下降,制动缸压力亦随之下降直至为零后,制动管、工作风缸压力同时缓慢下降。降压风缸管系漏泄。

(八)均衡风缸、制动管减压正常,但制动缸压力表的指针呈现跳跃式上升,工作风缸表指针亦出现轻微抖动,直至制动缸压力上升规定值后恢复稳定状态。(1) 作用风缸堵或容积减少。(2)分配阀作用风缸管堵小。

(九)均衡风缸、制动管减压正常,但制动缸压力上升缓慢。(1)分配阀制动管堵小;(2)作用阀3.12.14号管堵小或上升不正常。(3)作用阀供气阀盖上的平衡孔堵塞。

(十)均衡风缸制动管减压50千帕,制动缸压力上升到常用限压值。(1)分配阀主阀小膜板破损窜风;(2)分配阀主阀小膜板上方缩口堵死。

(十一)均衡风缸、制动管减压正常,制动缸压力追随总风压力。作用阀膜板上方缩口堵塞。

(十二)均衡风缸、制动管减压正常,但制动缸压力表显示为零。(1)操纵端一侧的转向架制动缸塞门关闭;(2)制动缸压力表故障或表管堵;(3)分配阀变向阀卡死在作用风缸侧;(4)作用阀膜板破损或3、12、14号管堵死。

操作三 检查阶段制动作用是否稳定,制动管减压量与制动缸压力比例是否正确,全制动位时,均衡风缸、制动管减压170千帕,制动缸压力上升到340~360千帕。

故障现象

(一)均衡风缸、制动管减压正常,制动缸压力超过或不足规定值,但能正常保压。常用限压阀调整不正确或常用限压阀柱塞卡滞。

(二)均衡风缸、制动管减压正常,但制动缸压力始终与制动管的减压量成比例上升。(1)紧急限压阀止回阀关闭不严(2)常用限压阀、柱塞或柱塞套上的第二道“O”形圈裂损。

操作四 单阀手把推至单缓位,制动缸压力应下降为零,工作风缸的压力亦应下降。松开单阀手把,单阀手把应能自动回到运转位。

故障现象

(一)工作风缸、制动缸压力均不下降。(1)单阀单缓管堵死;   (2)单独缓解柱塞中心孔堵塞。  

(二)松开单阀手把,单阀手把不恢复运转位,单缓柱塞阀排风口处排风不止,工作风缸压力持续下降。 单缓柱塞阀弹簧折断或单缓柱塞卡死在单缓位。

操作五 自阀手把回运转位,均衡风缸、制动管恢复定压,制动缸压力为零,工作风缸压力亦恢复至与制动管相等。

故障现象:均衡风缸压力正常上升,但制动管压力上升缓慢。(1)中继阀8号管堵小,使遮断阀柱塞尾部压力消除缓慢;(2)中继阀总风管堵小;(3)总风遮断阀卡滞;(4)自阀内的8a通路堵小。

第二步

操作一 自阀手把由运转位移到最大减压位,均衡风缸、制动管减压170千帕的时间为5~7秒,制动缸压力上升到350千帕或420千帕的时间为5~7秒或7~9秒。

故障现象:制动管压力下降为零,机车起紧急制动作用。   (1)均衡风缸管系容积减小(风缸内积水或风缸管堵);(2)均衡风缸管系漏泄较大;(3)分配阀紧急放风阀复原弹簧折损、未装或顶杆过长;(4)分配阀紧急放风阀第一风堵(1.2毫米)孔堵塞;(5)分配阀紧急放风阀第一风堵与第二风堵倒装。  

操作二 自阀手把由最大减压位回运转位,均衡风缸、制动管恢复定压,制动缸压力下降为35千帕的时间为5~7秒或7~9秒。  

故障现象:制动缸压力下降缓慢。分配阀副阀部保持阀堵死。

第三步

操作一 自阀手把由运转位移到过量减压位,均衡风缸、制动管减压量应为240~260千帕,制动管压力上升到350千帕或420千帕,机车不应发生紧急制动。再将自阀手把移到最小减压位,均衡风缸压力应上升,制动缸、制动管压力保持不变,总风遮断阀作用良好。   

故障现象:制动管压力随均衡风缸压力的上升而上升,制动缸压力下降为零。   (1)缓解柱塞阀总风管或柱塞中心孔堵死;(2)客货车转换阀柱塞在客车位;(3)8号管堵死或大漏。

第四步

操作一 自阀由运转位快速移至取把位,均衡风缸减压240~260千帕,制动管压力不变,中继阀自锁良好。   

故障现象:均衡风缸减压正常,但制动管压力下降。   (1)中均管漏泄;(2)重联柱塞阀中间一道“O”形圈破损或自阀阀垫处制动管与均衡风缸管间窜风;(3)重联柱塞阀柱塞阻力大或柱塞弹簧折损。

操作二 自阀手把由取把位移到过充位,制动管压力上升到比定压高30~40千帕,过充风缸上的排气孔应排风。   

故障现象:制动管无过充压力。   (1)自阀处7号管堵或堵小;(2)中继阀处7号管堵;(3)缓解柱塞总风管堵。(4)过充柱塞上大“O”形圈破损。  

操作三 自阀手把由过充位移回运转位,过充压力120秒自动消除,机车不应发生自然制动。   

故障现象

(一)过充压力消除过快(小于120秒)。(1)过充风缸排气孔孔径过大或管系有漏泄处所;(2)过充风缸处风管堵小。  

(二)过充压力不消除或消除过慢。(1)过充风缸排气孔堵;(2)过充风缸堵;(3)中继阀处7号管堵小。

第五步

操作一 自阀手把移到紧急制动位,制动管压力3秒内降为零,制动缸压力5~7秒内上升到450千帕,撒砂装置应能自动撒砂。   

故障现象

(一)制动管压力下降到零的时间超过3秒。(1)分配阀紧急放风阀膜板破损;(2)自阀放风阀阀杆弯曲变形,使放风阀开度不足;(3)分配阀紧急放风阀柱塞顶部触头脱落;(4)紧急阀部的充气堵堵塞或扩孔。  

(二)制动缸压力不符合规定要求或制动缸压力不稳定。(1)紧急限压阀调整值不正确(过高或过低);(2)紧急限压阀柱塞小直径的“O”形圈破损或阀套上第二道“O”形圈破损。  

(三)制动缸压力只能上升到常用限压位。   (1)紧急限压阀柱塞卡滞;(2)紧急限压阀弹簧折损;(3)紧急限压阀下方止回阀卡死在关闭位;(4)紧急限压阀柱塞顶杆脱落。  

操作二 单阀手把推至单缓位,10~15秒后制动缸压力开始下降,25~28秒后工作风缸及制动缸压力均降为零,松开单阀手把,复原作用良好,制动缸压力不回升。   

故障现象

(一)单阀推至单缓位后,工作风缸、制动缸压力立即开始同时下降。   工作风缸堵或半堵。  

(二)12~15秒后制动缸压力未下降或下降慢   (1)单独缓解管10号管堵小;(2)分配阀处工作风缸管堵小。  

(三)撒砂管不撒砂。   (1)撒砂管堵或撒砂管塞门关闭;(2)缓解柱塞阀总风管堵。  

操作三 自阀手把回运转位,均衡风缸、制动管工作风缸恢复定压。   

故障现象:自阀下方排风口排风不止,制动管压力充不到定压。   自阀放风阀关不严或被异物卡住。

第六步

操作一 单阀手把由运转位逐渐移到全制动位,制动缸压力随手把移动逐渐上升,全制动位时制动缸压力上升到300千帕。   

故障现象

(一)制动缸无压力。   (1)两变向阀柱塞卡死;(2)单阀调整阀膜板破损;(3)单阀调整阀柱塞与凸轮接触处的触头脱落。  

(二)制动缸压力上升不稳定或追随总风缸压力。   单阀调整阀膜板处的缩口堵小或堵死。  

操作二 单阀手把由全制动位逐渐移回到运转位,制动缸压力随手把移动逐渐下降,至运转位时,制动缸压力应能缓解到零。   

故障现象:手把在运转位时,制动缸压力不下降或降不到零。调整阀柱塞弹簧折损或柱塞卡滞。

第七步

操作一 单阀手把由运转位迅速移到全制动位,制动缸压力应在3秒内上升到300千帕。   

故障现象

(一)制动缸压力上升缓慢。(1)单阀11号管半堵;(2)单阀3号管半堵。  

(二)调整阀膜板发生剧烈震颤,制动缸压力不稳定。   (1)调整阀膜板处缩口风堵脱落;(2)调整阀柱塞套上的第一道“O”形圈破损下载本文

显示全文
专题