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水泥改良土试验总结
2025-10-03 14:47:16 责编:小OO
文档
4%水泥改良土试验段总结报告

为取得指导水泥改良土全面施工的相关数据,确定标准施工工艺,我部于2016年3月29日在K4+ 000~K4+160段,右半幅完成了20cm厚4%水泥改良土的施工作业。

水泥改良土的最大干密度1.85g/cm3,最佳含水率14%。长度160m、半幅宽12.84m、面积2054m2。通过试验段施工来确定水泥改良土所用的材料、松铺系数、施工工艺进行验证及归纳总结,形成了标准的施工方法用以指导全线的施工,现将其施工过程及检测结果总结上报。

 一、施工情况简介

总体施工方案:本次试验段为20cm厚4%水泥改良土铺筑施工160m;采用水泥车直接运到提前划好的方格内进行卸水泥,人工摊水泥,冷再生机进行混合料拌和,一台20吨、一台26吨振动压路机压实、收面。

我部在试验段施工前完成了所有试验段所需资料的编制及批复工作;所用原材料均按规定频率进行了自检,监理进行了抽检,并以《建筑材料申报单》上报并已完成批复工作,开工前所需的所有准备工作及相关程序均已完善,具备试验段开工条件。

按总监办批准的试验段施工技术方案,项目经理部组织实施了试验段的施工。整个试验段施工过程组织有序,各工序衔接正常,机械设备配备合理,人员分工明确并能够各尽其责,改良土成型外观较好,几何尺寸及内在指标均符合规范要求。

 二、施工组织

    为保证水泥改良土试验段施工顺利完成,施工前召开了技术交底会,出席人员有项目经理、总工、生产经理、施工队队长,并在人员安排,机具设备等方面均做了充足的准备。

 三、人员、机械、材料情况    

 

1、主要施工人员

序号姓名职务职称备注
1
2
3
4
5
6
7
8
2、试验段机械设备

机械名称规格型号机械能力数量
推土机T-1402
压路机山推SR-2222T自行式2
装载机柳工95103M3

1
冷再生机WR4501
洒水车跃进6T10T2
平地机厦工1801801
3、试验情况:

    (1) 压实度在工地试验室采用灌砂法,试验规程采用《公路土工试验规程》T0111-93灌砂法。

    (2)灰剂量试验规程采用《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》T0809-94EDTA滴定法,水泥用量在现场采用划方格查袋法控制。

    (3)含水量采用酒精法试验,试验规程采用《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》T0803-94酒精法试验。

    (4)击实试验,试验规程采用《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》T0804-94击实试验。

四、试验段施工过程

    根据天气情况,我们在2016年3月29日进行了K4+ 000~K4+160段4%水泥改良土施工,现将试验段施工情况分述如下:  

    1、施工方法:采用路拌法施工。    

  2、现场施工流程

测量放样→洒水焖土→素土整平→(洒水)撒布水泥→拌和→稳压→精平→碾压→养生   

    3、施工准备工作:

    (1)对路基全面验收,检查内容包括高程、中线偏位、宽度、横坡和平整度等。

    (2)施工原材料报验。水泥采用红山32.5矿碴硅酸盐缓凝水泥,初凝时间大于3h以上和终凝时间大于6h。

    (3)施工放样:在素土顶恢复中线,进行水平测量,每20m用指示桩标出水泥土边缘的标高。

    4、摊铺水泥:

    根据最大干密度算出试验段水泥需33t,计算公式:160m×13.84m×0.2m×1.85g/cm×4%=33t。现场铺水泥前用白灰打出方格,方格尺寸为13.84m(宽)×3m长,每方格所需12包水泥。由载重车运至施工现场,水泥的摊铺用人工进行。

    5、拌和:

    采用冷再生机进行拌和,拌和深度以打入下承层1cm为限,以加强上下层粘结,确保拌和层底部无夹层和不均的死角。设专人跟随拌和机,用钢板尺检测拌和深度,随时检查并调整拌和深度并配合拌和机操作员调整拌和深度。拌和2遍,在进行最后一遍拌和以前,保证色泽一致,翻拌均匀。混合料拌和完成后,混合料表面色泽一致,无灰条和花面现象。拌和均匀后稳压自检总的松铺厚度为:28cm;水泥剂量为4.1%,报试验监理工程师检验。自检其含水量为13.7%。

    6、平地机整型:

    平地机初平后,用振动压路机快速稳压2遍,时速为2.0km/h。每10米一断面挂线检查标高,然后人工挂线指挥平地机精平3遍。人工挖坑检查厚度控制在24cm,并标识作为虚铺系数测量点。

    7、碾压:

    平整完毕后,开始碾压。此时测得混合料含水量为13%、13.2%,发现表面干燥用洒水车将表面洒湿,待不粘轮后用压路机静压1遍,时速2.0km/h~3.0km/h,振动压路机弱振2遍、强振3遍,重叠1/2轮宽,时速3.0km/h。

碾压时,试验人员对压实度现场跟踪,第一遍,弱振;第二遍,弱振;第三遍,强振;第四遍,强振;第五遍,强振。压至第八遍时检验压实度为96.6%。

    测量人员用水准仪测出各测点的初始高程和终压完成高程。根据各检测点标高,计算确定虚铺系数为1.25。

    8、接头处处理:

    施工的两段衔接处同采用搭接拌和,前一段整形后,留下5m不碾压,后一段施工时前段留下来的未压部分,应再加部分水泥重新拌和与后一段一起碾压。

    9、养生:

    碾压结束后,洒水养护使水泥土表面处于湿润状态。报验结束后封闭交通。养生时间自水泥改良土成型后7天内,及时洒水保湿养生并封闭交通,以保证水泥土表面不开裂、不起皮。

五、总结提高:

    在水泥土试验段施工过程中,由于施工准备充分,各相关部门配合协调、技术指导正确,技术交底细致,项目经理部和现场监理监督规范,从而保证了水泥改良土试验段的顺利进行,达到了预期目的。本试验段工程施工时严格按照上报施工方案进行作业,因该技术成熟,操作人员技术熟练,各施工部门协调配合、技术指导正确,监理监督规范,因而水泥改良土施工很顺利,证明该施工方案合理有效。但也发现存在着一些问题:

    1、人工摊水泥采用了5个普工进行了1小时完成作业,时间有些长,应增加至10人。

    2、由于目前天气干燥,气温升高,含水量挥发快,应提前洒水充分,应比最佳含水量高出3%,在布水泥前,提前做好含水量的检测工作。

  3、施工前,应提前用水车备好水,以防含水量偏低。

   总结本段水泥改良土试验段控制参数如下:

   1、拌合前含水量按高出最佳含水量3个百分点控制(16.7%)。

   2、稳压后厚度控制为24cm。

   3、确定最佳的机械组合为:振动压路机静压1遍、弱振2遍、强振3遍,重叠1/2轮宽。

   4、整平碾压松铺系数为1.133,碾压前含水量控制在14%左右为最佳。

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